低负荷脱硝运行相关问题及改善措施摘要:本文对华能荆门热电2×350MW超临界机组脱硝系统低负荷运行时存在脱硝入口烟温偏低、两侧烟温偏差大,脱硝入口NOx偏高、喷氨量过大、局部氨逃逸率大等问题进行分析,通过优化运行方式,采取相关技术措施,逐步改善了低负荷脱硝系统安全运行相关问题,保证脱硝系统安全运行,机组排放合格
1机组概况华能荆门热电1、2号锅炉采用东方锅炉厂生产的350MW超临界直流锅炉,锅炉型号为DG1131/25
4-Ⅱ2,为超临界压力、一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、采用低NOx旋流式、前后墙对冲布置燃烧器
20只HT-NR3型燃烧器分前三层(A、B、C)、后两层(D、E)布置在炉膛前、后墙上,制粉系统采用冷一次风机正压中速磨直吹系统,每台炉配五台制粉系统
锅炉前墙A层燃烧器中布置了等离子点火装置,其他各层燃烧器装有1支简单机械雾化点火油枪
每台机组配置一台100%B-MCR汽动给水泵和两台机组共用一台30%B-MCR容量的定速电动给水泵
机组旁路系统采用一级高压旁路系统装置,容量为35%BMCR
机组启动方式采用高压缸启动
锅炉的启动系统为不带再循环泵的大气扩容式启动系统
系统包含1个汽水分离器、1个储水罐、2个储水罐液位调节阀(361阀)及1个361阀前电动隔离阀
锅炉脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)方式进行脱硝处理,脱硝催化剂设计运行温度为295~430℃
脱硝设备布置包括二部分
脱硝设施本体布置在锅炉省煤器和空预器之间,空预器锅炉钢架上方的布置
烟道分两路从省煤器后接出,经过垂直上升后变为水平,接入SCR反应器,SCR反应器内装有催化剂
反应器为垂直布置,经过脱硝以后的烟气经垂直烟道接入空预器入口烟道
1、2炉分别于2017年5月、2016年12月分别完成超低排放改造,现阶段执行的环保污染物控制标准为:NOx≤50mg/Nm3、SO2浓度≤3