超低改造后SCR脱硝氨逃逸表问题分析及处理措施燃煤电厂SCR脱硝超低排放改造后,对其氨逃逸率准确监测可以保证脱硝经济运行同时实现机组安全稳定运行
对3台实现超低排放机组的SCR脱硝出口烟气中氨逃逸率和NOx浓度进行网格法测试,发现NOx浓度分布严重不均且氨逃逸率超过设计值问题普遍存在;在线氨逃逸表数据存在单点不具代表性和异常原因造成数据有问题,均无法反应整个脱硝出口断面实际的氨逃逸率;针对上述问题,给出氨逃逸率是否超标的几点辅助判定方法,指导电厂给出正确的喷氨控制指令
研究结果消减SCR脱硝运行带来的机组负面影响,实现喷氨有“数”可依,保障脱硝超低改造设备运行和管理有一定的指导意义
引言2015年12月,《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发文件〔2015〕164号)要求,在2020年前全国所有具备改造条件的现役燃煤机组全部实现超低排放改造
当前燃煤电厂脱硝超低排放改造仅是增加备用层催化剂,忽视对SCR反应器内速度场、温度场、喷氨均匀性、氨逃逸分析仪和空气预热器等进行相应的优化和改造
燃煤电厂脱硝超低排放改造后,对燃煤电厂氨逃逸率准确、快速高灵敏检测显得十分有必要
当前,从燃煤电厂超低排放改造验收结果来看,关注的仅是出口NOx浓度是否达标排放,出现了脱硝出口NOx浓度分布不均匀和氨逃逸率超标严重
加剧了空气预热器和布袋除尘器硫酸氢铵(ABS)结晶堵塞,脱硝还原剂浪费严重,催化剂堵塞、磨损和活性成分流失较快等问题的严重性
本文选取安徽省内3台实现已超低排放的超超临界机组为研究对象,采用德国NOVAplus、加拿大优胜M-NH3便携式逃逸氨分析仪等运用网格法对脱硝出口NOx分布及氨逃逸率进行测试,同时对其氨逃逸表在线数据及问题进行分析,并给出氨逃逸率超标的辅助判定方法
研究结果对消减SCR脱硝运行对机组的负面影响,实现喷氨有“数”可依及保障超低排放改造后脱硝设备运