置换贵液净化改造报告置换净化作业技术改造报告贵液净化作业是氰化置换工段的重要环节,贵液净化效果的好坏不仅影响到置换金泥的质量,而且也影响整个置换作业的稳定性和置换贫液指标也就是置换率的高低,而置换率过低又直接影响洗涤率
因此置换贵液净化作业在整个置换系统起着枢纽的作用
氰化车间原建厂时设计能力为100t/d,经过历次改扩建,西院处理能力提高到200t/d
但是贵液洗涤及浓缩沉降浓密机仍然是使用原有Φ15m单层浓密机
在处理能力翻番以后,浓密机溢流跑混的现象比较严重,虽然一直采取添加絮凝剂加速贵液中固体杂质沉降,但贵液跑混的现象一直未得到根本遏制,直接影响到贵液净化压滤机单台次作业时间
在20XX年四月份处理量增加到260d/t以后,这种矛盾更为突出,虽然在扩建改造时考虑到此因素并增加了一台贵液净化的板框式压滤机,但并未从根本上解决问题
扩建以后随着贵液数量的增加,浓密机跑混的现象更为严重,造成置换净化压滤机的作业时间缩短,三台板框式净化压滤机必须同时使用,而且只能满足贵液净化能力2~3天就必须拆卸饼并更换新滤布;而在拆卸滤布的4小时左右的时间里金泥置换作业必须被迫停车或者降低流量,造成置换作业不能持续稳定的工作
而净化作业的间断作业,带来的一系列的问题如下:1、打乱了置换作业正常生产秩序:在停车更换净化压滤机的过程中必须停止金泥置换过程或者降低置换金柜的处理量,车间采取关小阀门控制的方式,但是在这个过程中置换泵的扬程和压力是一定的,如果流量降低,那么置换泵和置换管路当中液体流速也会降低,从而造成在置换系统中所添加的锌粉从锌粉加料器到置换泵再到整个置换管路逐步沉淀并慢慢堵塞整个置换系统,在这种情况下车间必须被迫频繁停车清理堵塞的置换系统,从锌粉加料器到置换泵再到整个置换管路,不仅影响了整个氰化系统的正常运转,而且不可避免的造成金泥的损失,增加了维修工及车间的工作量