关于918线路速断事故跳闸原因报告一、事故原因分析:事故发生后,我们对所有的10kv供电配电柜及设备进行了认真的检查发现指挥中心供电一回线路柜内一老鼠爬上c相避雷器上被击穿放电引发弧光与中相之间形成了弧光短路而引起线路速断保护动作跳闸,根据现场放电的痕迹以及老鼠所在位置分析,此次事故的原因确定由老鼠上柜内避雷器上引发事故,现在已将损坏的避雷器更换上同型号的合格备用避雷器,现场已处理具备供电条件。二,整改措施:1、将现场所有电缆沟的缝隙及进出线缝隙进行填堵。2、放置防鼠害用品用具。鄂尔多斯金港湾国际汽车城开发有限公司2013年9月6日第二篇:线路故障跳闸原因分析报告xx月xx日xxxkvxxx线路故障跳闸原因分析报告(模板)1线路概况1.1简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位)1.2设计气象条件1.3故障点基本参数1.3.1杆、塔型。1.3.2导、地线型号。1.3.3绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置)。1.3.4基础及接地。1.3.5线路相序。1.3.6线路通道内外部环境描述。2保护动作情况保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。3故障情况3.1根据保护测距计算的故障点3.2现场实际发现的故障情况3.3现场测试情况4故障原因分析4.1近期运检情况第1页共6页4.2气象分析故障(当日天气情况)4.3故障点地形、地貌4.4测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度)、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等)4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验)4.6现场走访情况(向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等)4.7其它故障排除情况(故障排除法)5故障分析结论6暴露的问题7防范措施7.1已采取措施7.2拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限)附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片附件二:现场故障测试图片附件三:现场故障处理图片附件四:相关资质单位的试验鉴定报告附件五:保护动作及故障录波参数附件六:参加故障分析人员名单单位:日期:第三篇:送电线路跳闸事故调查报告事故调查报告2012年4月17日上午10时10分左右,xxx110kv送电线路发生电网跳闸事故,我现场监理人员与施工项目部配合哈密电力公司运行人员经过排查,确定故障点在77X—78X档间,即施工项目部展放地线的52X与53X之间位置。事故原因分析:经过现场勘察及询问,对事故现场进行了分析,初步认为施工项目部在地线展放过程中,因事故发生地地表松软,施工单位的牵引设备无法前行,于是将地线倒把圈盘至本工程52X塔处,然后再进行人工展放至53X塔,用机车牵引,继续抽拉盘放于52X塔处的地线。事故发生前(上午10点之前),本地天气晴朗,视线开阔,风速小于4级以下,完全满足施工条件。据现场施工人员介绍与现场的风摆拖曳痕迹来看,在10点10分左右,突起强烈阵风,将52X—53X之间尚未升空的地线吹的大幅度来回摆动,致使疆—雅110kv线路77X-78X边c相导线第2页共6页安全距离不够而发生放电跳闸事故。因当时大风骤起,现场施工人员忙于规避大风,并未接触地线,故未形造成人身伤亡事故。展放的地线与疆—雅110kv线路也未发现弧光损伤。后分析地线与xxx110kv线路c相并未完全接触,所以故障点不明显,难以发现(在下午17时左右才找到)。暴露出的问题:1、施工项目部只报审20X—46X的导地线展放,未经监理项目部许可,擅自进行报审内容以外的地线展放工作,失去监理人员(在33X导线压接现场)的监管。2、临时修改报审的施工方案(无导地线需倒把圈盘)内容;3、编制报审的施工方案中未涉及导地线突临大风的应急措施;4、施工项目部管理人员不到位,监管力度不够;5、监理人员未能及时发现施工单位超范围工作,并进行有效制止,存在一定监理责任。采取措施1、针对以上问题,我公司监理部首先要求施工单位立即进行相关的内部调查,并要求施工单位进行内部整改,并下发监理...