对防突安全屏障的思考1问题的提出近年来,矿井深部水平突出煤层中施工防突钻孔过程中,多次发生在安全屏障内打孔突出的事故,根据对突出事故的调查,均没有发现明显违背《防治煤与瓦斯突出细则》的现象,这说明有必要对防突安全屏障的可靠性进行再思考
2典型屏障突出的案例某矿n2702东回风立眼用天井钻机施工为φ1m,两年后用放炮方式将断面扩大到φ2m
立眼从上向下扩大到突出危险煤层处,用电煤钻施工φ42mm预测孔在孔深2m处发生喷孔后,按0
2m的排放半径在煤层中均匀施工φ42mm排放钻孔,设计孔深4m
1998年8月23日当第17个钻孔施工到2
6m时,发生了346t的突出
该处煤层厚度2
4m,煤层倾角5
某矿3417工作面开切眼用zf-100型风动钻机施工了8个φ80mm、深11m的超前排放钻孔,因在施工过程中煤层松软、钻孔垮孔严重,孔口处直径达200~300mm,故改用zfs-15型风煤钻施工了13个深度9m的φ42mm排放钻孔,2000年8月30日施工第10个φ42mm排放钻孔到7m时,发生了70t的突出
该处煤层倾角34
,煤层厚度0
突出前已经在安全屏障内施工了25个钻孔
某矿2006年4月9日e1824二次切割巷在未保护区施工φ87mm排放钻孔时,发生了490t的突出
根据事故调查,发生突出之前已经在掘进工作面施工了33个排放钻孔、地质孔等
该处煤层厚度1
98m,煤层倾角8°
某矿3504e2段运输巷掘进期间,措施孔控制巷道轮廓线上部的范围是2~4m
巷道形成后采用风煤钻施工φ42mm的真倾斜上向钻孔,设计孔深10m,孔间距1
6m,目的是制造采煤工作面采前本层深钻孔施工的安全屏障
2007年7月20日施工φ42mm钻孔,开孔点在煤层的软分层中,此处巷道顶板的煤层已经垮落1m左右,钻进到孔深3
5m左右发生喷孔
从瓦斯监测曲线上看,钻孔发生喷孔后7min发生了