脱硫运行一班工作总结一、安全运营方面:本周班组成员工作操作正常,无违章违规操作,严格遵守运行规程,按时完成规定各项正常冲洗、巡检任务
能够及时发现出现的问题,处理问题,应对设备出现问题处理方式较以前有所提高
关于近期系统出现的问题也做过各种分析
二、关于系统的状态分析1、脱硫效率低的原因分析:1
1烟气因素其次考虑烟气方面,包括烟气量、入口SO2浓度、入口烟尘含量、烟气含氧量、烟气中的其他成分等
2脱硫吸收剂石灰石的纯度、活性等,石灰石中的其他成分,包括SiO2、镁、铝、铁等
特别是白云石等惰性物质
3运行控制因素运行中吸收塔浆液的控制,起到关键因素
包括吸收塔PH值控制、吸收塔浆液浓度、吸收塔浆液过饱和度、循环浆液量、Ca/S、氧化风量、废水排放量、杂质等
4其他因素旁路状态、泄露等分析认为系统现在的状态为吸收塔应该为“中毒”现象,1、吸收塔“中毒”的现象所谓吸收塔“中毒”,其实是吸收塔反应闭塞,具体现象有:吸收塔PH值无法控制,处于缓慢下降趋势
通过加大供浆,没有明显效果
脱硫效率明显下降;石膏品质变差,石膏呈泥状,根本无法进行脱水2、吸收塔“中毒”的原因(1)石灰石被包裹亚硫酸钙超标,包裹在石灰石表面,抑制其溶解烟气中灰尘含量超标或者燃油油污过多,飞灰中的铝、氟等元素形成氟化铝络合物包裹在石灰石和亚硫酸盐晶体表面形成反应闭塞,燃油中的油烟、碳核、沥青质多环芳烃等也会造成同样后果由于缺少晶种,新生成的石膏颗粒也会包裹石灰石表面,造成闭塞(2)共离子效应浆液中Cl-含量过高,产生共离子效应,抑制石灰石与硫酸的化学反应Mg含量高的镁石灰石因共离子效应而抑制石灰石的溶解和离子的氧化,造成中毒(3)其它吸收塔浆液浓度过高,抑制SO2吸收和氧化过程,脱硫率会出现持续下降的现象Mg含量更高的白云石因其特有特性一般很难溶解,造成”中毒”假象3、吸收塔“中毒”的对策(1)吸