镀锌废水处理1废水来源及水质电镀锌机组生产工艺中,为提高产品质量,对生产工艺进行了改进,导致大量的Zn2+随废水排出,从而使酸碱废水处理系统中排放水Zn2+超标:排放标准为≤4mg/L,平均为14
71mg/L,造成月缴排污费20~30万元;另一方面造成了资源浪费
引起排水锌含量超标的废水主要来自机组中的溶锌坑和废水坑,水质变化无规律,其成份详见表1
表1冷轧含锌废水水质内容数值含锌浓度/(mg·L-1)≤800pH1~5SO42-/(mg·L-1)≤23000TFe/(mg·L-1)≤50游离酸/(mg·L-1)≤450因此有必要在加强工艺控制管理的同时,对冷轧含锌废水进行治理,同时设法对锌进行回收利用
2中和—薄膜过滤工艺的确定某冷轧厂电镀含锌废水处理,受总图布置的局限,最大可利用面积为600m2,由于处理水量较大,若采用中和—沉淀法,占地面积需800m2以上
经比较并考虑到宝钢实际生产过程中现代化技术水平、现场总图布置及技术经济指标选择采用了中和—过滤法,使占地面积降至400m2
虽然中和—过滤法的单元技术是成熟的,但作为大型工业的整体废水处理系统,尚不多见
设计方案中采用先进的膜分离技术即薄膜液体过滤器,国内尚无应用于处理电镀含锌废水的先例
为慎重起见,先进行了必要的模拟试验,探索运行条件,如滤前废水的pH、滤脱精度、滤速,以确定合适的设计参数
1设计参数废水处理量:120~150m3/h废水水质:详见表1中和反应pH控制值:8
0石灰乳制备能力:20m3/h石灰乳浓度:8%~10%Ca(OH)2压缩空气用量:35m3/min,压力为0
2MPa薄膜过滤器过滤膜孔:0
5μ薄膜过滤器过滤压力:0
2MPa过滤清液Zn2+浓度(或含量):Zn2+≤4mg/L2
2工艺流程由冷轧电镀锌机组排出的高锌浓度废水进入中和反应池,以工业消石灰为中