56·江西石油化工1999年汽器铜管结垢与处理九江炼油股份有限责任公司丝
(332004)摘要:针对12MW汽轮机组固凝汽器铜菅姑垢造成真空下降,介绍凝汽器机械清洗与酸洗处理垃果进行分析与探计
关键词竺坚竺兰生翌堕一1噜是、,刖昌汽轮发电机凝汽器真空的高低直接影响到机组的安全性与经济性
我厂两台33—12一I型汽轮机组是上海汽轮机厂1978年生产,于1980年投产运行
原配套凝汽器均为N一975一IV型,后由于铜管堵漏根数太多,#2凝汽器于1994年l0月整体更换为N一975一I型凝汽器,#l凝汽器于1995年5月全部更换新铜管
冷却水也于1996年5月由原来的长江供水的开式循环改为Ⅱ循环水场供水的闭式循环,运行情况基本正常
但从1998年5月起,发现两台凝汽器真空均下降,端差增大,且日趋明显
经分析并查找原因,发现是由于铜管内脏污、结垢引起的
先后对#1凝汽器进行了机械清洗和酸洗,消除了垢物.使其真空平均提高约25~3KPa,较好地满足汽机安全经济运行
1真空下降的原因#1、2凝汽器均为对分制双流程回热式凝汽●●⋯●¨¨●㈨●⋯I●⋯●⋯●⋯●⋯●I1.⋯●l¨『●⋯●ll¨●⋯●●●㈨●II●⋯I●⋯I●¨作者简介目范光华1971年生,助理工程师
1993年毕业于江苏化工学院
现就职于九江炼油股份有限责任公司,从事热工技术工作
收稿日期:1999—0718丁\、7并器,每台有铜管3420根,管径为o20×1,材质为HSn70一l,循环水量较去年略有增加,每台约为34[】(】吨/,J、时
从1998年5月起,发现凝汽器真空较去年同期下降2~3KPa,排汽温度上升4~6'C.端差升高了4~6℃,参数比较见表1
随着气温和冷却水温的升高,真空愈加恶化.严重影响机组满负荷运行,给安全生产带来不利
为查找凝汽器真空下降的原因,对真空系统严密性、凝结水泵、汽轮机低压端轴封