乙炔站事故案例案例一吉林吉化电石厂乙炔泄漏导致空间爆炸,死亡2人一.事故经过和危害1988年6有29日,吉林省吉化电石厂氯乙烯车间违章检修致乙炔气泄露,发生空间爆炸,死亡2人
吉化电石厂氯乙烯车间将1#乙炔泵出.入口短节拆下,因原出口阀门内漏,更换新阀后,出.入口管线分别堵加了盲板,做好了检修前的准备工作
机械工开始检修1#乙炔泵
7月5日该车间检修蒸镏系统尾凝器,因乙炔系统没有安排检修项目,故只对后部蒸馏系统进行了清洗置换,而前部乙炔及转化系统采用了隔断措施停车
机械工继续对1#乙炔泵检修
14时6分,忽听到“轰”的一声,乙炔泵房发生爆炸
1名工人被崩到泵房窗外18.5m远的地方,全身无一布丝,仅剩一条皮带,当即死亡;另1名工人被倒塌的墙壁压在电机室内1#电机旁,待抢救出,心脏已停止跳动
事故原因分析1
在拆短节上螺丝时,1名工人拆下盲板上的4个螺丝,使管内乙炔气外逸
由于出现金属碰撞火花,使达到爆炸极限的乙炔气体发生空间爆炸
在没有与化工工段取得联系前,对违章拆卸盲板螺丝未能察觉和只制止
发现有乙炔味时,虽找化工工段进行了处理,但在乙炔气继续外逸的情况下,均未采取有效措施,使乙炔气长时间外逸,达到爆炸极限
泵出口阀使用前,没有进行强度试验和气密性试验,阀门的内在质量缺陷未以能及时发现
事故后发现阀门关闭不严,有6mm月牙缝
经解体检查阀体上的闸板导轨不起作用,阀杆与闸板脱落,位置发生变化,产生内漏
在易燃易爆岗位检修未按规定使用防爆工具
检修任务书填写的安全措施不全,在对蒸馏系统检修停车中,前部只采取了隔离措施,易燃易爆岗位未切断气源
车间领导未向职工交待清楚,管理混乱
三.同类事故防止措施强化全员安全意识,提高群体安全技术素质,牢固树立“安全第一”的思想
狠抓基础工作,对各项规章制度落实情况经常进行检查
宣贯安全管理标准,完善工作标