2017年设备维修总结2017年已经过完,机修车间在公司领导层的正确领导下,在各部门的配合与指导下,圆满完成全年工作目标任务
一、维修费用机修车间全年维修费用207万比较2016年362万减少155万,其中机泵维修402项,大型机组维修27次,自主检修离心机组2台套节约20多万元;更换机封281套,维修费用占比27
2%;更换轴承209套,维修费用占比4
6%;往复式压缩机共维修25次,维修费用占比21
9%;常规设备配件维修费用占比33
二、维修技能的提升2017年机修车间更换轴承209套,比2016年526套减少60%;2017年更换机械密封共281套,比2016年370套减少24%;2017年维修往复式压缩机共25次,比2016年101次减少75%;2017年各项指标完成情况良好:机泵返修率平均每月1
83次,比2016年1
91提升4%;机泵完好率平均每月98
42%,比2016年96
47%提升1
95%;维修及时率100%,维修一次合格率平均每月97
42%,比2016年96
06%提升1
36%;维修设备符合率平准每月93
3%,比2016年87
76%提升5
54%;主要机泵平稳运行率达到100%
三、维修分析1、焦化装置全年更换机械密封44套,占全年更换机械密封的15
6%,其中29套为正常维修消耗,而有15套属于异常损毁;如焦化P1010两台柴油泵全年更换6套机械密封,每次拆检密封腔内均结焦严重、浮动密封环卡死导致机械密封失效;P1306碱液泵1至8月共使用机封3套,每次拆检均是内部结晶、浮动密封环卡死导致机械密封失效,因焦化技改该泵已经停用拆除
2、一加氢装置全年更换机械密封12套,占全年更换机械密封的4
2%,其中4套为正常维修,P2108全年更换机械密封4套,该泵每次机械密封发生泄漏,拆检情况都是机械密封内结垢严重导致密封面磨损,该泵机封于