电信公司二零零五年工作总结与零六年计划 二零零六年工作总结 2006 年即将过去了,车间在厂领导的正确指导和帮助下,在全体员工的共同努力下,于 2006 年 12 月 5 日提前 26 天完成了计划 4494 万吨立米的煤岩剥离任务。同时,发动机的故障率也大幅度下降,职工的劳动强度得到了一定的缓解。车间的企业文化建设、支部建设和工会建设都得到了进一步的加强,环境建设得到了很大的转变。 一、2006 年做的主要工作: 车间原有员工 56 人,承担 72 台矿用大型设备发动机的大修、零故和保养等工作,人均超过 1.3 台。刚到霍佩车间时,发动机的故障很多,并且都是大零故。备用的发动机远远满足不了设备检修的需要,怎么办。 首先,根据厂里要求,我们对所有发动机的上机时间做了一下摸底,根据摸底排出了每台发动机计划检修的时间,开始有目标的进行检修。同时,加大现场预防检查力度,通过检查对发动机的进气管路、保养时间和空虑芯清吹、更换时间做了周密的部署。sf3103 自卸车、75b 和 hd680 自卸车由于使用时间长,进气管上的弹性接头已经老化破损,无法保证进气的清洁,造成了发动机频繁下排气。为了解决这个问题我提出了用高压绝缘胶布,来取代黄胶带对胶管接口和破损的胶管进行缠绕,杜绝了从进气管进灰的可能。同时,对空气滤清器进行检查,包括滤芯、旋风管路和灰盆的检查,增加了空滤芯的清吹和更换的频率。夏季空气潮湿,可适当延长空滤芯的清吹间隔时间,到了冬季空气干燥,灰太大又洒不了水就增加了空滤芯的清吹频率,缩短空滤芯的更换时间,以此来弥补空气滤清器质量不好或碰撞变形引起的进灰现象。并设三人专门负责吹滤芯和更换,设一人专门检查进气管路密封。并且,在每天预检的时候,责令两个单元的人员检查进气管路。通过三管齐下,取得了很好的预期效果,发动机下排气的故障大大降低了,成本和职工的劳动强度降低下来了。 其次,在发动机大修和大零故过程中,狠抓检修质量。今第 1 页 共 4 页年 6-7 月份,经常出现轴瓦磨损的故障,甚至出现捣缸和抱瓦的故障,针对此类故障,我们及时地召集班组长、骨干人员对故障原因进行分析,查找产生故障的根本原因。从保养中发现,有的时间竟长达 700 小时以上,尤其是夏季天气炎热发动机温度很高,机油很容易变质。据此,车间查找发动机运行时间,及时与化验中心沟通换油,确保了机油不会变质。新修的发动机轴瓦磨损是最令人头疼的问题,到底是什么原因造...