电信公司二零零五年工作总结与零六年计划 二零零六年工作总结 2006 年即将过去了,车间在厂领导的正确指导和帮助下,在全体员工的共同努力下,于 2006 年 12 月 5 日提前 26 天完成了计划 4494 万吨立米的煤岩剥离任务
同时,发动机的故障率也大幅度下降,职工的劳动强度得到了一定的缓解
车间的企业文化建设、支部建设和工会建设都得到了进一步的加强,环境建设得到了很大的转变
一、2006 年做的主要工作: 车间原有员工 56 人,承担 72 台矿用大型设备发动机的大修、零故和保养等工作,人均超过 1
刚到霍佩车间时,发动机的故障很多,并且都是大零故
备用的发动机远远满足不了设备检修的需要,怎么办
首先,根据厂里要求,我们对所有发动机的上机时间做了一下摸底,根据摸底排出了每台发动机计划检修的时间,开始有目标的进行检修
同时,加大现场预防检查力度,通过检查对发动机的进气管路、保养时间和空虑芯清吹、更换时间做了周密的部署
sf3103 自卸车、75b 和 hd680 自卸车由于使用时间长,进气管上的弹性接头已经老化破损,无法保证进气的清洁,造成了发动机频繁下排气
为了解决这个问题我提出了用高压绝缘胶布,来取代黄胶带对胶管接口和破损的胶管进行缠绕,杜绝了从进气管进灰的可能
同时,对空气滤清器进行检查,包括滤芯、旋风管路和灰盆的检查,增加了空滤芯的清吹和更换的频率
夏季空气潮湿,可适当延长空滤芯的清吹间隔时间,到了冬季空气干燥,灰太大又洒不了水就增加了空滤芯的清吹频率,缩短空滤芯的更换时间,以此来弥补空气滤清器质量不好或碰撞变形引起的进灰现象
并设三人专门负责吹滤芯和更换,设一人专门检查进气管路密封
并且,在每天预检的时候,责令两个单元的人员检查进气管路
通过三管齐下,取得了很好的预期效果,发动机下排气的故障大大降低了,成本和职工的劳动强度降低下来了