关于炼油厂柴油质量升级实施情况的汇报吉林石化炼油厂2013年3月29日一、Ⅱ柴油加氢装置催化剂再生说明Ⅱ柴油加氢装置2010年10月投产以来,一直处于70%左右低负荷运行,精制柴油硫含量控制不超过600PPm,反应苛刻度较低
另外,原计划在Ⅰ柴油加氢装置2013年6月份开车后,通过优化两套加氢装置原料结构,Ⅰ柴油加氢装置多加工催化柴油,Ⅱ柴油加氢装置多加工直馏柴油,催化剂不用再生也可以运行到2015年5月,因此Ⅱ柴油加氢装置催化剂再生未列入2013年窗口检修计划
导致反应器催化剂床层温度升高较快的原因
1、从2012年11月开始,受普通柴油出厂困难影响,Ⅱ柴油加氢装置持续生产车用柴油,精制柴油硫含量按≯100PPm控制,需要提高反应温度来增加脱硫率,反应混合进料加热炉出口温度2012年11月到2013年3月,从305℃提到320℃
2、装置用氢气,大部分为大乙烯装置副产甲烷化氢气(纯度93%),导致循环氢中甲烷含量较高,循环氢纯度只有81%,(设计≮85%),参与反应氢气纯度相对较低,需要提高反应温度来增加脱硫率
3、特别是提高俄油掺炼比以来,Ⅲ催化柴油性质变差,Ⅲ催化柴油对比Ⅰ催化柴油,密度(20℃)高65kg/m3,烷烃低21%(质量分数),总芳烃高21%(质量分数),硫含量高0
2%(质量分数)
对装置的影响,反应器入口温度及第二床层入口温度不变情况下,反应器出口最高温度提高7℃
所以,造成近2个月来加氢精制催化剂温升较快,反应器最高点温度达到385℃(满负荷时按≯389℃控制),平均反应温度为355℃,装置在60%负荷下,反应温度已经接近设计条件(最高温度389℃,平均温度370℃)
近期,通过技术交流进一步了解FH-UDS催化剂在国内其它同类装置的运行状况,也不适合长期在现有工况下运行
其它装置更换周期都是多少3年,加工原料,掺炼的催化柴油是和一催化轻柴油性质相似