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2011 年设备小改小革项目申报表申报单位:机动厂申报日期: 8 月 25 日编号: 2010- 机动项目名称PLC 干扰信号改造项目负责人吕永刚主要参加人李平安、卢团飞、韩永平实施起止日期(计划)2010 年 8 月 1 至 8 月 20 日改造前现状:我厂 PLC信号在电脑上显示先后出现异常,其中包括新集中放散高炉煤气压力显示值波动很大,使调节阀不能处于自动调节状态,不能及时对高炉煤气的压力进行调节;造成高炉煤气管网压力出现波动;以及 3#、4#转炉煤气分析仪的 CO 含量及 O2含量在电脑上有时显示满信号(100%),影响了转炉煤气的正常回收工作。改造方案及效果:方案:分别检查PLC模块、变送器、分析仪、电源等后,发现都正常。只是在检测模拟量输入模块时发现电流数值变化较大,经分析认为,应为外部干扰信号所致,分别在各自PLC模拟量输入模块前增加了一个信号隔离器,消除了干扰信号。效果:试运行一个月,显示稳定;满足了生产的需要,确保了生产的正常运行。验收结果:验收人:实施单位(盖章)职能部门(盖章)奖励(元)批准说明:编号格式为2010-★★000,★★代表申报单位,如2010-炼铁 001。2011 年设备小改小革项目申报表申报单位:机动厂申报日期: 2 月 17 日编号: 2011- 机动项目名称柜后管道改造项目负责人吕永刚主要参加人黄智华、刘红斌、卢团飞、罗喜洋等实施起止日期(计划)2011 年 2 月 16 日改造前现状: 八万煤气回收系统原设计回收三台转炉产生的煤气,加压机两开一备。目前,老区 4 台转炉产生的煤气都进行了回收,开两台加压机气柜内煤气送不出去,每班放散 4-16 炉煤气。如开三台加压机送煤气,则因机前压力偏低导致联锁停机,无法正常输送煤气,导致吨钢煤气回收量偏低。改造方案及效果:方案:结合柜区实际工艺状况,为了提高煤气加压机机前压力,将回流管(Φ630)与电除尘进口总管(Φ1020)之间加连接管(Φ630),以提高煤气加压机机前压力,必要时开三台煤气加压机。改造后不影响原有的回流调节功能。改造前:开两台加压机机前压力:1.0-1.2kPa,输送煤气量:21000-24000Nm 3。改造后:开两台加压机机前压力:1.5-1.7kPa,机前压力提高了约 0.5 kPa。现场测试开 3 台加压机时,机前压力:1.0-1.2kPa,输送煤气量:31000-36000Nm 3。目前状况下能将4 台转炉回收的煤气送出去。验收结果:验收人:实施单位(盖章)职能部门(盖章)奖励(元)批准说明:编号格式为2010-★...

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