分析机车电机盖的铸造工艺优化途径摘要:电机盖是机车的重要组成部件之一,其铸造工艺比较复杂
进一步优化电机盖的铸造工艺能提高电机盖的使用性能,延长机车的使用周期
该文主要针对机车电机盖轴承孔的缩松问题进行了讨论,详细分析了如何应用熔炼工艺、冷铁冒口工艺等,优化电机盖的铸造工艺,消除缩松缺陷
关键词:机车电机盖;铸造工艺;优化途径近年来,随着机车电机性能的逐渐提高,电机盖的铸造精度越来越高
传统的铸造工艺问题也容易凸显出来
为了提高机车电机盖的使用性能,讨论人员只有加大其铸造工艺的讨论,积极采纳新工艺、新方法,优化电机盖的铸造工艺,消除传统电机盖铸造工艺的弊端
1 传统铸造工艺问题该文选择了某一机车的电机盖作为讨论对象
该电机盖的外形尺寸为607mm 某 610mm 某 195mm,平均壁厚达 9mm
依据壁厚标准,该电机盖属于薄壁铸件
另外,其模数为 1
4cm,材质是球铁铸件,质量为 72kg,全外表磁粉探伤、超声波检测均不超过相关规定的三级
该电机盖主要是采纳顶注式浇注方式,使铸件处于下型中
这样做的主要目的是消除自浇注缺乏、冷隔等缺陷
而且,采纳下型还能防止合箱引起的夹砂缺陷
在这一铸造工艺中,砂芯也处于下型
砂芯的定位主要是利用通风口拉出芯头、中间轴孔出的冷铁砂芯头
总之,该浇筑系统具有充型平稳、挡渣的特点,能有效保证铁液品质及电机盖铸造质量
2 问题分析首先,铸件的工艺实施多是由机械完成,不存在实施缺陷
其次,从铸件熔炼过程考虑
该电机盖的铁液熔炼温度、出炉温度、浇注温度等均处于标准范围内
显然,熔炼过程并无过失
再者,从其中化学元素的占比考虑
在对铸件的化学成分、石墨检测过后发现其出碳量在 4
48%时,也就是在标准范围内时,铸件的缩松缺陷比较少,且铸件球化效果也非常好
显然,这也并非是化学成分造成的铸件缩松
最后,从冷铁、冒口的设计方面考虑
上文中已经描述出了其