电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

选矿矿浆输送系统耐磨技术创新

选矿矿浆输送系统耐磨技术创新_第1页
1/4
选矿矿浆输送系统耐磨技术创新_第2页
2/4
选矿矿浆输送系统耐磨技术创新_第3页
3/4
选矿矿浆输送系统耐磨技术创新本文以重钢西昌 XXXX 有限公司 300 万 t/a 选矿扩能技改工程为案例,谈谈对选矿矿浆输送系统耐磨技术的创新,仅供各位同仁参考。重钢西昌 XXXX 有限公司 300 万 t/a 选矿扩能技改工程在 2025 年具备试生产条件,在试运转一段时间后,选矿系统用的铸石管、溜槽等矿浆输送系统发生了比较严重的磨损泄漏,给生产调试工作带来了极大阻碍,后通过系列技术创新攻关,取得了较好的使用效果。1.矿浆输送系统存在的不足:1.1.设计缺陷经查设计图及现场安装可知,所有矿浆输送管道弯头的曲率半径过小,矿浆的缓冲和导流作用差,矿浆在弯头处的动能无法释放,加剧了矿浆对在弯头的冲刷和磨损,。1.2.过程控制存在问题因铸石生产商距我司路途遥远,扩建工程需要的铸石管道数量较大,所有管道都采纳汽车运输,在装卸环节造成管道内铸石脱落或损伤。其次一些施工队伍为了工期要求而忽视了安装质量,在安装过程当中没有严格根据铸石管施工法律规范进行,许多焊缝处几乎没有铸石仅剩钢管也被安装在系统中,使得后期管道故障频发。1.3.阀门、管径选型不合理在生产中多次出现阀门阀体被矿浆磨穿的现象,其主要原因是渣浆泵能力及进浆管道设计过大,泵运转时阀门开度过小,加剧了矿浆对阀体的磨损,且由于初期选用的为抗磨排渣阀,其阀门体积、质量过大,安装维护难度较大。1.4.材料选取不适合。在很多矿浆溜槽部位,磨损也极为严重,很多材料不能达到使用要求。2.具体实施措施2.1.更改弯头为消能缓冲箱体。经过使用发现,弯头部位极易磨损。突出表现在自流矿浆的管道,即使是更换的新弯头,其使用期限也不足 4 个月。加之矿的粒度、流量等因素影响,使得弯头的可靠度大大降低。因此,针对使用在矿浆流速快,落差大等部位的管道弯头进行改造,不再使用管道弯头,改之为消能缓冲箱体。2.1.1.该箱体为矩形箱体,管道从箱体的一方(一般为上方)进入,从侧面引出。这样,原来的弯头就被一个箱体所代替,且形成了一个消能缓冲的空间。矿浆从上方进入时可以通过这个空间得到缓冲,降低流速。2.1.2.箱体内部在正对矿浆冲击的部位安装耐磨衬板。2.1.3.管道与箱体的连接部位用铸石胶泥(铸石粉、环氧树脂、丙酮、T31 固化剂调配)修补,保护管口部位不被矿浆冲蚀。该铸石胶泥的完全干后的强度与铸石相当,在抗磨部位能够起到很好的保护作用。2.2.更改部分管道为耐磨缓冲槽体。 在安装条件允许的情况下,将部分管道去除并制作为...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

选矿矿浆输送系统耐磨技术创新

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部