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爆破器材管理专业工作总结

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爆破器材管理专业工作总结 张双楼矿 1-7 月份爆破器材管理专业工作总结 在各级领导的正确领导下,狠抓了爆破器材薄弱环节,不断加大现场检查力度,狠反“三违”,不断修补,完善管理体系,建立健全各项管理制度,以高标准、严要求的管理模式,确保了我矿爆破器材安全无事故,总结下来主要做了以下几个方面工作: 一、紧紧抓住现场管理重点兼顾井上下爆破器材管理的各个环节,紧盯现场,抓好落实,跑头跑面,做到不留死角。由生产部牵头与安监部、安保中心、物供公司等单位每月组织一次的爆破物品安全大检查,对查出的问题落实责任人并进行考核,第二天在早调度会上进行通报,督促单位进行整改,有力的推动了我矿安全生产。 1、加强爆破材料管理仔细抓好领取、运输、使用、清退等各个环节,杜绝丢失浪费,严格执行“五不发”制度。 2、及时传达贯彻上级部门文件精神集团公司、矿业分局、公安部门等下发有关爆破器材管理的文件,通过爆破领导小组会议和召开三员例会,将文件精神及时传达,根据文件要求矿各部门相互协作,最终将落实情况上报到集团公司及矿业分局。 3、抓好培训,提高三员素养上半年能力提升学校组织一次“三员“能力提升的学习和 2 次爆破员中级工技能鉴定,通过理论学习和实地演习,我矿在爆破工技术比武中取得较好成绩。 二、爆破新技术和新设备应用 爆破新技术:顶板深孔欲裂爆破 1、我矿今年 1-8 月份顶板深孔欲裂爆破在 74101 溜子道、9119 材料道共实施 23 次,施工炮孔总长度 1195 米,炸药消耗 2030 公斤。其中:74101 溜子道施工 10 次,炮孔总长度 480 米,消耗炸药 888 公斤,9119材料道共施工 13 次,炮孔总长度 715 米,消耗炸药 1142 公斤。2、74101 溜子道顶板深孔欲裂爆破实施方案4 月份开始实施深孔爆破,顶板爆破钻孔 89mm,孔深 50m,掘进 40m,留10m 卸压保护带。具体卸压爆破孔布置:仰角 17o(该角度按水平巷道设计,若现场巷道有坡度时仰角为 17°+巷道坡度)与巷道方向夹角 5°,装药 90kg。8 月份修改方案:顶板爆破钻孔深 50m,与巷道方向夹角 6°,迎头施工 2个钻孔,高帮仰角 20o,低帮仰角 12o,装药 20m,封孔 15m。经过卸压方案的调整与顶板深孔爆破的配合,以及实施深孔爆破工作中,安监部防冲组人员现场跟班指导,确保打眼、装药过程中的施工质量,取得较好的爆破效果。 自从修改顶板深孔欲裂爆破方案后,74101 溜子道掘进速度有 4 排/...

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