TMP 装置进料改直供料效果分析TMP 装置进料改直供料效果分析 摘要:大庆炼化公司催化裂解装置采纳石科院专利技术,是国内自行讨论的第三套催化裂解(DCC)装置
该装置于 1993 年 5 月破土动工,1995 年 6 月投产,于 1999 年 11 月停车待命
2025 年 9月份开始进行 TMP 试验装置改造,2025 年 10 月 24 日一次开车成功,于 2025 年 9 月份完成增产丙烯工业化实验任务,2025 年 11 月份改常压直供料
关键词:TMP 直供料 一、装置概况 大庆炼化公司催化裂解装置采纳石科院专利技术,是国内自行讨论的第三套催化裂解(DCC)装置
该装置包括反再、分馏、吸收稳定系统、余热回收系统、LPG 脱硫系统,采纳电Ⅲ仪表,装置占地 138×82m2,设计处理量 12×104t/a,该装置于 1993 年 5 月破土动工,1995 年 6 月投产,于 1999 年 11 月停车待命
2000 年根据大庆炼化公司、石油化工科学讨论院、北京设计院“关于催化热裂解工业化成套技术联合开发的合作协议”,该装置改造为 8 万吨/年CPP 工业化试验装置,并于 2000 年 10 月至 2001 年 1 月进行了 CPP工业化试验
2025 年 9 月份开始进行 TMP 试验装置改造,2025 年 10月 24 日一次开车成功,于 2025 年 9 月份完成增产丙烯工业化实验任务,2025 年 11 月份改为直供料
二、装置工艺特点 两段提升管催化裂解制乙烯和丙烯技术,由于具有催化剂接力、短反应时间和大剂油比的特点,非常适合于生产丙烯,在与 DCC-I相近的较为温柔的温度条件下,乙烯+丙烯的收率就与在较苛刻的条件下反应的 CPP 的乙烯+丙烯收率相近
反应条件温柔,可以显著减缓反应的水热失活,延长催化剂寿命
假如重油两段催化裂解考虑汽油和碳四的回炼的话