装配车间年度工作计划建立定期的物料统计制度,根据统计结果和订单计划,制定车间生产计划,细化工作计划,尽量减少车间不必要的加班。在这里,我想分享 800 字左右的装配车间年度工作计划,供大家参考。#装配车间年度工作计划 1#-2025 年的半年是紧张的半年,也是难忘的半年。在繁忙的工作中,我见证了隆德公司的诞生和成长,从我自己的角度来看,我也得到成长和培育。对于公司来说,这半年是艰难的一年,是生存考验。各种管理体系从无到有。生产装配人员经过短时间的理论和实践训练,面对第一批 32 个大合同的考验,加班几天,反复拆装,反复演示讲解,逐步加深理解。最后,根据实际交付日期,有 14 台设备被修复为延迟交付。前期紧张繁重的培训,对于不同行业的员工,以及对产品不熟悉的前期,质量意识极其淡漠,没有专职的检验人员,使得来料零件质量得不到保证,导致大量未经检验的零件流向生产现场,返工退料现象极其严重,极大地影响了产品质量,延误了合同交货时间。针对这一现象,首先对装配人员进行了多次培训(如整机装配培训、接线工艺培训、整机测试培训、零件检验要求等。),并要求公司配置相应的量具,购买相应的检测设备(如耐压测试仪),然后发布并编制了《零件采购订单》、《零件检验记录单》、《委托外协检验零件清单及存根》、《不合格品通知单及存根》,规定了《零件检验记录表(日程表)》,更换了原检验员,重新招聘了专职检验员,在生产和装配中不断灌输质量意识,努力提高装配工的质量意识,加强了质量考核,保证了产品质量。到 12 月 31日,全公司已经生产出 338 种经营机制,终于结束了 20 年——零售之后的可喜成绩。20 年的 6 个月是繁重而紧张的,尤其是技术工作,是在紧张而忙碌的生产任务中进行的,往往会有一种力度过剩、力度不足的感觉。以下是对过去六个月工作的简要回顾:6 月,讨论公司是否会在 20 号左右建立流水线,完成图纸并交付加工,同时试管架和试验台正在进行中。7 月,厂房、办公室整理完毕,设备基本到位,安装调试,检查打印——系列图纸;7 月底开始设计改进改进机构(机构整体尺寸比原机构缩小 15mm,整机成本比原机构降低 100 ~ 150 元左右);8 月份开始意大利机构图纸改造,了解并拆解意大利原型,为意大利培训任务做准备(主要问题:验证图纸与实物的一致性以及中外资料的差异,为公司报价提供更准确的材料依据);9 月份开始设计 35kv 试验台的接触传动部分,并对...