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老式炼油污水场技术改造

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老式炼油污水场技术改造老式炼油污水场技术改造 摘要:阐述了国内老式炼油污水处理场的现有工艺及其运行效果,提出了在充分利用原有设备资源的基础上,对老式炼油场进行技术改造,以提高污水处理场的处理效果,本着低投资、低费用的原则,采纳高效率的新技术,使老式污水处理场能正常运行。 关键词:炼油废水 硫化物冲击 单盐聚合物复盐聚合物 脱氮 A/O 法 活性炭吸附氧化还原 机械气浮 中图分类号:U664.9+2 文献标识码:A 文章编号: 一、概述: 炼油废水是原油炼制、加工及油品水洗等过程中产生的一类废水,污染物的种类多、浓度高,对环境的危害大。须经处理达标后方可外排。近年新建的一般都是技术较先进、设施较全、处理效果也都较好。部分企业已考虑废水的深度处理和回用,既可降低污染物的排放总量,又可提高水资源的重复利用率、节约用水、降低生产成本。 在老式炼油污水处理场中,都应技术落后、处理效果差、或水质参数有变化后原有工艺不能达标等缺点,各企业应增加设施或新建污水处理场,此举须增加较大投资,大部分企业单位因缺乏资金而难以实现。故在充分利用现有设备的基础上,提高污水处理场处理水平的低费用、低投资、高效率的新技术开发势在必行。 二、原有工艺特点及其运行结果: 工艺流程: 原有工艺特点:调节池预曝气后由池底提升泵将污水提升至隔油池;隔油工艺采纳了重力式自然沉降隔油池,池内设置隔板、污泥斗重力集泥,出水自流入浮选池;浮选池采纳溶气气浮,出水至接触氧化池进行生化处理后至沉淀池,出水外排。 运行效果: 1、因调节池内提升泵仅将调节池底污水提升,故池面污油无法提升至隔油池,而滞留于调节池内,隔油池无法充分体现其隔油效益,故容易引起出水含油量超标; 2、同时溶气式气浮处理效果低,构筑物庞大,而且其配套使用的溶气罐属于压力容器,操作维护麻烦。同时其在进入气浮系统时投加的单盐聚合物作为混凝剂,其对硫的去除效果不高,硫化物含量高时形成的冲击对生化曝气冲击很能大,往往造成活性污泥胶团体被破坏,使其松散,沉降性差,造成流失或甚至活性污泥中毒、失效,而使出水不合格。 3、老式炼油污水处理场没设脱氮设施,所以脱氮效果不好,而使出水氨氮超标是最常见的不达标之一。 三、技术改造: 根据上述运行效果分析,同时考虑节约投资,充分利用原有设施,对原有设施进行可行性改进。 改进后工艺流程: 本技术改造的主要特点: 1、改进调节池出水方式,...

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