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老油田控液稳油方案研究

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老油田控液稳油方案讨论老油田控液稳油方案讨论 摘要:平方王油田是一个老油田,处于开发中后期,而滨 8-3块位于平方王油田穹隆背斜构造中部,为低渗透常压具有气顶的穹隆背斜构造岩性油气藏,1971 年投入开发,目前综合含水率89.3%,采出程度 57.34%,注水开发后期进入高产液,高含水,产能递减快阶段,针对这一开发形势,采纳区块扶停水井,油井补孔换层开采,封卡出水层等措施,提高区块开发效果。 关键词:开发中后期 高含水 采收率 低渗透 1、 概况 1.1 地质概况 滨 8-3 块位于平方王油田穹隆背斜构造中部,为低渗透常压具有气顶的穹隆背斜构造岩性油气藏,含油层系沙四中,含油面积1.4km2,有效厚度 28.0m,地质储量 439 万 t,可采储量 247 万t,1971 年投入开发,生产层位为 Es4Z。采收率 57.34%。沙四中顶面为简单平缓的穹隆背斜构造。 1.2 储层特征 1)油层分布 砂层和油砂层发育,厚度较大。含油气井段长达 150m,其中含气高度 100m,含油高度 50m。有较大的原生气顶,但主要分布于沙四中第 1 砂层组。主力油层在 2、3 砂层组,全区分布。4 砂层组只在中部局部分布。 2)储层物性 油层岩性为粉砂岩和粉细砂岩,物性较差,渗透率低,非均质严重。平均孔隙度 22%,空气渗透率 83×10-3um2,灰质胶结,胶结物中碳酸盐含量 12-23%,泥质含量 14-26%,含油饱和度 62.6%。 2、开发现状分析 3 、水淹状况分析 4、存在问题及潜力方向讨论 4.1 平面水淹不均匀 4.2、层间矛盾突出 4.3 井况问题加剧了层间及层内矛盾 单元 25 口水井中套管有问题井 8 口,其中 6 口套破停注,2 口带病笼统注水,剩余注水井许多由于多年未作业,井况变差,加剧了平面和层间矛盾。 5、结论与建议 针对上述三个主要问题提出以下措施建议:加强边部注水,大修扶停 1 口水井滨 4-5-5,提高边缘部位油井动用程度;高含水油井2 口滨 4-5-41、滨 4-5-613 实施硼中子测井,封卡出水层;对高液量、高含水井 4 口滨 4-3-613、滨 4-3-73、滨 4-3N71、滨 4-2-71 实施间开,提高低液量井动用程度;补孔换层开采 2 口井滨 4-5-42、滨 4-3-713,封卡出水多的 3 组高渗透层,补孔 2 组生产;加强对水井的查换管作业,及时调整水井注水量,控制油井含水上升速度。估计措施工作量实施后,可以减少区块液量 100 吨/每天。------------最新【精品】范文

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