一起特殊突水事故发生的原因及对策摘要本文针对海孜矿745工作面2005年5月21日发生特大顶板砂岩突水、瞬时最大水达3887m3/h的罕见事故,从充水因素、突水源等方面进行分析,推断本次特大突水事故因,提出745工作面水害防治对策
关键词特大突水突水源水害顶板对策1
前言淮北矿业(集团)公司海孜矿设计生产能力90万t/a,经技术改造后核定生产能力150万t/a,主采煤层为下石盒子组7煤、8煤及山西组10煤
海孜矿一水平84采区自1998年开采以来有6个工作面发生16次突水,突水量在10~350m3/h之间不等,突水水量衰减快、历时短,出水位置一般在项板周期来压过程中,沿走向多为90-100m一次,规律性明显,出水多显淋水形式,采取常规的防治水措施后,均能有效地避免水害事故的发生
但在745工作面特殊的地质、采矿、水文地质条件下,2005年5月21日,在工作面推进总长度140m处,发生了特大突水事故,瞬时最大水量3887m3/h,造成5名工人死亡
本文将从745工作面充水因素、突水水源入手,对这起罕见突水事故的原因进行分析,提出745工作面水害防治对策
地质、采矿特征2
1地质特征7煤层厚度0
2m,平均厚度1
29m,平均倾角18°
7煤顶板为砂、泥岩组合岩性,自下而上有细中砂岩三层,厚度分别为2
16m,其余为泥岩、粉砂岩
法线方向54m以上为一层厚96~169m,总面积达10平方公里的巨厚岩浆岩床,岩性以闪长斑岩为主
其下部为厚约23~25m蚀变带,岩石节理裂隙发育,但其发育程度不详
第四系松散层厚247米,下伏四含厚度l0~14米,直接覆盖在煤系露头之上,四含单位漏水量q=0
0923-0
40411/s
m,为弱含水层
2采矿条件745工作面平均倾角15°,工作面走向长400m,倾斜长120m
炮采,支柱高度2