氧化铝熟料窑电除尘超低排放改造技术与应用引言氧化铝回转烧成窑(俗称“熟料窑”)烟气治理问题一直是铝行业的沉疴顽疾
根据《铝工业污染物排放标准》(GB25465—2010)修改单要求,熟料窑除尘器大气污染物特别排放限值从100mg/m3降到10mg/m3
某铝业公司的4台熟料窑电除尘系统改造前粉尘颗粒物排放浓度均在80~250mg/m3,不符合地方标准要求,故除尘设备技术升级改造迫在眉睫
本文以该铝业公司的5#熟料窑电除尘超低排放改造为例,阐述了氧化铝熟料窑电除尘系统超低排放改造技术及应用实施过程2、熟料窑烟气工况与现场条件2
1熟料窑烟气工况特性分析该熟料窑的烟气工况特性为:粉尘浓度高(≥30g/m3,甚至更高)、烟气温度高、波动幅度大(正常160℃~230℃,最高可达300℃)、粉尘湿度大(正常30%~40%,最高≥50%)、粉尘黏性特别强
与燃煤电厂的烟尘化学成分相比较,熟料窑烟气中的Na2O、CaO的占比较高,说明微细粉尘占比高,比重特别轻,不利于粉尘荷电和振打
Al2O3含量高,比电阻偏高(荷电难)、黏性强(振打清灰难)
熟料窑烟气粉尘的化学成分见表1
25#熟料窑原电除尘现场条件原设计为1台熟料窑配置2台80m2单室电除尘器,2007年在电除尘入口扩容5700mm,并加高电场,改造后为2台92m2电除尘器,中间间隔1500mm,长度方向柱距:5710+3×4900+2000=22410mm,宽度方向柱距2×7700mm
阳极板高度14
8m,比集尘面积76m2/m3/s,前后扩容空间受限
3、实施电除尘超低排放改造的难度3
1超低排放改造考核指标燃煤电厂和烧结机头烟气超低排放治理技术路线都是采用一次除尘+脱硫协同(二次湿法除尘)组合方式
该项目考核指标特指一次电除尘出口颗粒物排放值≤10mg/m3,改造难度更大,在业内尚无先例
2熟料窑烧结工艺及工况的特殊