催化裂化装置事故汇编一、优柔寡断风机报废1、事故情况1985年12月29日21时30分,某炼油厂催化裂化装置正在运行的2#主风机组有振动和异常声音,同时风机前轴封处有断续的摩擦声及火花,风机入口端轴瓦温度上升7-8℃,厂内决定先提高2#机组风量,准备启动1#机组
21时50分,轴瓦温度上升很快,机组声音加重,振动增大,流量下降
23时,机组内有清脆的金属撞击声,前轴封冒青烟,风机出口处温度达90℃,23时10分,正当在场人员忙于切换1#机组时,2#机组一声巨响
壳体破裂,被击穿两个大洞
碎块将1#机组连轴节罩打坏,轻伤两人
由于摩擦引起润滑油失火,2#主风机组报废
2、事故原因(1)机组极不正常,没有果断停机,优柔寡断
(2)设备本身是试制品,存在技术问题
(3)主风机推力瓦严重磨损,导致转子与定子发生摩擦,转子叶轮磨坏飞出,击碎外壳
3、损失情况直接经济损失16万元,装置停产12天
二、回炼油罐爆炸引起大火1、事故情况1993年1月1日2时45分,某炼油厂Ⅱ催化裂化车间蜡油罐、回炼油罐发生爆炸,并引起大火
Ⅱ催化裂化车间蜡油罐、回炼油罐是一个整体焊接的容器,中间用20mm无折边球型封头隔断
1992年11月4日,装置改造后开工正常后停用蜡油罐
由于原料重组分多,回炼油系统经常无油,11月15日停用
为提高轻油收率,12月24日,又投用回炼油罐
1993年1月1日,蜡油罐指示液位46%,回炼油罐指示液位100%,310℃回炼油传热给蜡油罐,造成蜡油罐内介质(柴油及水)大量汽化,压力升高,在无折边球型封头处破裂,使回炼油罐筒体在与球型封头焊接的热影响区断裂、爆破,同时引起蜡油罐内介质的爆炸
爆炸和其形成的强大冲击波,使分馏塔下部10m处变形,基础倾斜,柴油汽提塔变形倒塌,周围建筑物不同程度损坏
2、事故原因(1)蜡油罐停用措施不力,未能彻底清理,又未加装盲板,各连接阀门全部关