提高2500t/d新型干法窑熟料产量的措施(文件借用)绍兴三狮水泥有限公司2500t/d熟料预分解窑生产线的窑尾系统由5级旋风筒单系列预热器(采用2—1—1—1—1布置,且C5级筒带有鹅颈管)和分解炉组成;生料磨为Φ4.6m×13
5m的单滑履中卸磨,设计台时能力195t/h;水泥磨为Φ4
2m×13.5m双滑履中心传动圈流磨,设计台时能力85t/h
该线于2003年8月投产,经一个多月的试生产调试,即达产达标
为最大限度的发挥新型干法生产的技术优势,提高熟料产质量,降低成本,经过近几年的生产实践与摸索,通过引进新技术、新工艺,熟料产量由2500t/d一跃提高到2900t/d,最高3100t/d,目前熟料产量一直稳定在2900~3000t/d的生产水平
本文就我们采取的措施作一介绍,供参考
1提产措施1.1稳定和提高生料质量我公司采用石灰石、砂岩、铜渣、石煤渣四组分配料生产,所用原料全部外购,成分波动大
因砂岩、石煤渣堆放场地狭小,经常有混料发生,且破碎入库时两种原料同走一个下料口,更是经常发生混料;另石灰石破碎储存采用圆形堆取料机,由于其他原因,堆料机经常处于手动状态,导致石灰石均化效果差
为此,严格将砂岩、石煤渣划分区域堆放,且控制堆放量并及时破碎后入各自的储存库,以最大程度避免了混料现象发生;同时,行车抓料堆放时采用抛撒堆料,堆取料机以自动状态堆料
使石灰石均化效果更佳
这样使原料质量得到控制,从而能稳定和提高入窑生料成分的波动
1.2控制原燃料中有害成分的含量原料、原煤中的有害成分,对预热器的结皮影响较大,尤其这些有害成分在回转窑—预热器的循环大量富集,形成硫钾钙石、灰硅钙石和硫硅钙石等低熔点易结皮的矿物质,加速窑尾上升烟道、分解炉及C4,C5级筒结皮过厚,影响系统通风,产量降低
我公司曾经出现几次原煤中SO3含量过高[w(SO3)最高达到1
8%],造成预热分解系