WGC30/2
45-400型锅炉对流管胀口断裂原因分析及处理保山市综合技术检测中心张永鸿曹平波杨金龙摘要:本文针对保山某糖厂一台WGC30/2
45-400型改造锅炉对流管胀口断裂缺陷,通过结构、宏观、金相、化学元素、断口显微形貌、应力等多方面的检验分析,查找出缺陷的产生原因,制定出相应的处理方案,并跟踪验证处理后的实际效果
通过此项工作,发现了该类型锅炉在扩容改造中容易被忽视的膨胀问题,以及由此会带来对流管胀口断裂的严重后果,为今后同类型锅炉扩容改造提供了重要的参考实例
关键词:锅炉对流管胀口断裂分析处理一、基本情况锅炉型号:WGC30/2
45-400额定蒸发量:30t/h过热蒸汽温度:400℃对流管:钢号20G,Ф51×3
5mm该锅炉为保山某糖厂的在用锅炉,结构形式为双锅筒横置式炉排炉,膨胀方式为下胀式(即上锅筒为支承锅筒,下锅筒活动),原额定蒸发量为20t/h,2004年通过增加对流管束长度(增长2
5m)进行扩容改造增至30t/h
运行2个榨季(实际运行时间约2000多小时)后,停炉进行内部检验时,发现共有6根最前排对流管(凝渣管)与下锅筒胀接位置有环向裂纹产生,裂纹位置均位于管下方,裂纹距胀口扳边处距离基本相同(约30mm),裂纹附近管壁厚度未见明显减薄
随后进行了割管取样,以便进行下一步的检验分析
(锅炉对流管断裂位置、形貌及设计图见图1、图2)图1图2二、检验分析检测依据:JB/T9619-1999《工业锅炉胀接技术条件》GB/T13299-1991《钢的显微组织评定方法》GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》GB/T11344-2005《接触式超声波脉冲回波法测厚》DL/T674—1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》检测用主要设备:欧波同405M卧式金相显微镜,编号:JS0055设备自检合格Spectro定量光谱仪编