一泵房2号循环泵轴头侧轴承损坏原因分析一、经过2号循环泵型号为:湘江56-23型,生产厂家为:湖南湘江水泵厂
目前我厂在装6台循环泵检修周期为一年半一次大修,根据设备的运行状况可调整大修项目,做针对性检修
根据辅机检修工作安排,汽机队调速班于2011年1月12日至2011年1月19日对一泵房2号循环泵进行了大修工作
大修中,结合处理腰瓦甩水的二类缺陷,对腰瓦侧轴套和轴承进行了更换,两个新轴承为NSK6240(进口轴承);轴头侧轴承(国产轴承)外观检查未发现异常未更换,测量轴承与压盖紧力在合格范围内0-0
01mm,经点检验收正式回装
2011年1月19日14点05分,一泵房2号循环泵大修后试运行,15点10分运行值班人员发现2号循环泵轴头侧轴承温度过高,轴承室温度超过80℃,当即运行人员将泵停止试运
经汽机专业人员现场商定,决定对2号循环泵轴头侧轴承室进行揭盖检查
当日17:50分,检修人员对一泵房2号循环泵轴头侧轴承室进行揭盖检查发现,轴承室内靠里侧的轴承损坏(花篮已破损),随即汽机队组织人员投入抢修
在本次抢修中更换了轴头侧的两个轴承,更换后的新轴承为NSK6240(进口轴承)一对,并重新校验了轴头侧与腰瓦侧轴承紧力和轴承位置
待回装后试运行4小时未见异常,2011年1月21日15:20结束工作票,2号循环泵投入备用
二、原因分析1、由于目前循环泵大修中更换轴承一般采用国产轴承,而国产轴承的轴承支架(花篮)的材质是钢制材料,铆钉的材质为ML15,属于低碳钢
经分析认为:由于2号循环泵启动中,轴承瞬间出现轴向冲击力,并且循环泵设计中没有设计轴向推力轴承来克服此冲击力,造成轴承失稳至铆钉断裂,是造成此次轴承损坏的主要原因
2、由于轴承支架(花篮)相对易疲劳损坏,外观检查中两个轴承之间的支架(花篮)部位无法检测到,因此使轴承隐蔽部位存在隐患,而泵启动时不可避免存在加速迂回旋转