渣油加氢高负荷运行临时方案编写车间审核单位审核人单位负责人审核生产管理处机动处安全环保处技术质量处批准技术质量处执行日期:作废日期:渣油加氢高负荷运行临时方案1、原因和目的由于分部渣油加工处理能力不足,而做大渣油加氢处理量,是提高炼油整体效益的有效手段,所以渣油加氢装置需要进行高负荷生产,以满足生产平衡的需要
但高负荷生产会带来热高分分离效果差、泵超电流跳停等风险,为了保证装置的安全,特制定本方案
2、准备工作
(1)、分部和车间有关的管理人员或操作人员充分掌握高负荷试验方案及风险,确保提量试验有序进行
(2)、本次提量,需要启动P102C,保持其流量为50~60t/h,不足流量部分由P102A/B调节补充
(3)、生产调度准备当热高分油分离不好后,装置降量的安排
(4)、生产调度要准备好渣油加氢氢纯度不足时排废氢流程
(5)、确认内外操通信完好畅通
(6)、内外操熟知事故处理预案和操作方法
3、操作步骤
目前渣油加氢的单泵最大进料量是300t/h,需要提高处理量到320t/h,就必须开启P102C,为了明确高负荷下装置运行情况,分两次进行提量
(1)、提量试验前,先采两列冷高分油的样进行委托分析
操作人:操作时间:确认人:确认时间:(2)、启动P102C,将其出口流量控制在50~60t/h,通过减少P102A/B的出口流量,总进料量维持300t/h,为了保证产品质量合格,在提量前,先把各反入口温度提高0
操作人:操作时间:确认人:确认时间:(3)、启动P102C处理量稳定在300t/h运行一小时后,开始提量试验,先提高蜡油进料量10t,提量速度5t/h,渣油进料量保持不变,然后保持处理量310t/h运行一星期
主要参数控制如下:①两列反应器的CAT平均反应温度相同,两列对应的反应器入口温度和床层温升接近,单个反应器的床层温升不得超过25℃,压降不能大于0