附件二:建议书表样聊城金帝保持器有限公司研发项目立项书项目名称单列圆柱滚子轴承保持架的研制承担人员赵培振项目类别研发技改申报日期一、创新项目名称单列圆柱滚子轴承保持架的研制二、起止日期年月至年月三、项目参加人员姓名性别年龄学历职称任务分工赵培振男30大专技术中心总监负责人王树杞男45本科总工程师成员王长乐男46大专模具设计工程师成员田保勤男40大专机械制造设备与工艺成员四、立项背景、意义及创新性分析1
此项目立项背景:此类产品原为焊接件,焊点的强度在整体产品中是最小的,应力最大,造成轴承保持架的寿命是轴承其余零部件的95-98
5%,使轴承过早报废;焊接工艺制造的产品还存在制造工艺繁琐,劳动力密集,污染环境,工艺尺寸、行位公差较难保证,产品的精度难以满足客户的需求,不能保证轴承的精度
项目的创新性:新工艺的结构设计为整体拉深件,在拉深过程中金属晶格结构排列细化,整体强度提高,保持架整体拉深件,在拉深过程中金属晶格结构排列细化,增加表面热处理工序,整体强度提高,改善保持架自润滑功能
五、项目所需要解决的问题、预期达到的目标此项目需要解决的问题:1
原来此类产品表面处理为氧化处理,使用较低的温度,使表面增加颜色,提高外观质量,并无提高使用性能的实际意义;预期达到的目标:1
为提高此类产品的整体强度及耐磨性增加碳氮共渗工艺,同行业首次把此工艺应用在筒形薄壁零件中,并获得成功,产品外观不仅有了表面发黑的效果,更重要的是产品的机械性能指标,表面硬度在HRC60以上,渗层深度在0
12之间,壁厚中间保持原有的钢材韧性
在碳氮共渗之前,增加去应力400℃退火消除内拉深应力,使整体的圆度保证在0
05mm之内,两端面的翘曲度在0
025之内,并持久不变形
六、主要研究内容及实施方案(包括项目任务分解、责任人、工作流程、时间进度安排等)1
整个项目预计自20年至20年完成