下载后可任意编辑双机单泵运行风险评估及经济性分析双机单泵运行风险评估及经济性分析“双机单泵”运行风险评估及经济性分析一、概述华润电力曹妃甸电厂2×300MW燃煤供热机组工程,三大主机均为上海电气集团生产,汽机凝汽器由上海动力设备有限公司生产,按汽轮机VWO工况设计,当循环水进口温度18℃,循环倍率为55时,凝汽器压力设计值为4.9kPa,采纳海水直流冷却,具有在夏季工况和海水温度33℃连续运行能力,凝汽器冷却面积18,150m2,循环水泵采纳上海KSB公司生产的立式混流泵,水泵设计流量22,248m3/h,设计扬程14.3mH2O。自2024年投产以来,机组在夏季时真空较好,凝汽器真空比其他同类型电厂高2kPa,凝汽器端差也在正常范围内,但是到了冬季海水温度较低时每台机只运行一台循泵却出现凝汽器端差异常增大的情况。有什么办法能保证机组在最佳真空的基础上降低凝汽器端差呢?公司相关领导和专业人员多次开会分析讨论,利用精益管理的工具全面分析排查,小组成员全面分下载后可任意编辑析并排列出影响端差的各个因素,即:凝汽器脏污程度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器内的漏入空气量、凝汽器入口水温、冷却水流速等,最终确定导致冬季凝汽器端差大的主要原因为海水温度低循环水流量大,同时提出了一个全新的解决思路———“双机单泵”运行。二、“双机单泵”运行风险评估与控制“双机单泵”运行是一种非正常运行方式,具有一定的风险性,主要包括运行循泵跳闸循环水压力突降、启停循泵时出口蝶阀开关不当造成循环水压力过低、单泵运行压力低造成虹吸破坏、开式水泵入口压力过低发生气蚀等其中最重大的风险就是运行单泵出现故障将对两台机组产生影响。但是通过专业团队对风险性的评估,实行了一系列措施后将其运行风险逐一规避,确保了机组安全稳定运行。主要手段包括以下几种:(一)修改循环水系统逻辑由单元制为扩大单元制。“双机单泵”运行时,单台机组之间的两台泵联锁逻辑已不再适合这种工况,从安全的角度考虑必须修改系统逻辑使双机四台泵互为备用,这样不仅使循泵的运行方式更加灵活,而且当出现极端的运行单台循泵跳闸时会快速顺序下载后可任意编辑联启其它循泵,保障在跳闸循泵出口蝶阀关闭过程中的水压正常,从本质上规避风险,保障机组安全稳定运行。由于备用循泵多,理论上讲扩大单元制后的“双机单泵”运行比常规的单元制单泵运行风险更小。(二)合理设置泵阀联锁。在循泵启动之初,若开门启动循环水泵,势必会造成循环水倒流,在泵还没有达到供水出力前,可能已经破坏循环水供水,所以设置启动循泵泵阀联动逻辑,即在起泵的同时出口门联开,这样既可避开启泵过程中的断水现象,又可以减小在循泵启动过程中循泵跳闸事故处理的难度。同样,在停泵时为防止水压下降过多应先关出口蝶阀,出口蝶阀关至15度允许停循泵脉冲信号由以前的3秒改至120秒,出口蝶阀关到位后手动停运循泵。从循环水泵出口液控蝶阀参数表中可以看出,关至15度以后是慢关阶段,由6至60秒可调节,也就是说从15度关至全关位最多用60秒,假如超过60秒,说明门已经卡涩,此时需要视情况决定是将门开启继续运行循泵还是直接将循泵停止运行。所以新逻辑里120秒的停泵允许已足够,若还为3秒,在3秒内必须停止循环水泵运行,此时循泵出口蝶阀开度还比较大,直接停泵会造成循环水倒流威胁机组安全。下载后可任意编辑(三)防止虹吸破坏。凝汽器采纳定期反冲洗、半侧隔离人工清理杂物等手段提高循环水流量,通过对凝汽器水室憋压排空气的方法增大凝汽器的换热面积并提高虹吸效应。在夏季海生物增多的情况下加强前池耙式清污机与旋转滤网的运行,采纳定期加药方式减少贝类等海生物进入凝汽器。同时考虑增设循环水二次滤网,降低凝汽器水室杂物含量防止虹吸破坏。(四)定期切换。一方面,出口蝶阀长时间在开(关)位置停留,管道内滋生海洋生物易造成卡涩;另一方面,电机长时间停运,由于循泵所处环境较为潮湿,会影响其绝缘故采纳定期切换试转保证每台循泵可靠备用。各值长根据调度曲线及计算后的启停循泵点综合推断,尽量避开循泵频繁启停。在停循泵时两台机组加强联系,合理关小循环水回水门保证虹吸及开式...