一、兰州石化 46 万吨/年乙烯装置“9
8”生产事故2008 年 9 月 8 日 12 时 25 分到 14 时 38 分,兰州石化公司烯烃事业部 46 万吨/年乙烯装置 5 台裂解炉因超高压蒸汽(SHS)管线发生泄漏相继停车,并造成汽油加氢装置、丁二烯装置、MTBE 装置及聚烯烃事业部的高压聚乙烯等三套装置停车待料
(一)装置概况1、乙烯装置建设情况兰州石化年产 70 万吨乙烯改扩建工程是在原 24 万吨乙烯装置的基础上,新建了年产 46 万吨的乙烯装置
新建的乙烯装置采用美国 KBR 公司的专利技术,北京寰球工程公司完成详细设计,上海惠生工程公司为 PC 承包商,中油一建、中油六建、吉林化建等负责施工建设
2、工艺流程 (1)乙烯装置主要流程乙烯装置原料经预处理后进入裂解炉,裂解炉产生超高压蒸汽作为裂解气压缩机驱动动力
裂解气依次进入急冷油和急冷水塔
急冷水塔出口裂解气进入裂解气压缩机 1~3 段,经加压后进入碱洗塔,碱洗后的裂解气进入高低压脱丙烷塔,塔釜的废碱液进入废碱处理单元,碳四以上的重组分进入脱丁烷塔
裂解气进入压缩机四段后,经加压进行脱砷及加氢反应器后,裂解气进入冷区分离出甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丙烷等组分
具体见附件 1-1:乙烯装置主要流程简图
(2)裂解炉脱盐水及高压蒸汽流程 由总管来的锅炉给水压力为 0
6 MPa,常温下经中间凝液换热器后,温度升高到 70℃左右进入脱氧槽
经低压蒸汽气提脱氧,加入中和胺和脱氧剂后,脱氧水温度达到 116, ℃ 压力为0
1MPa,脱氧水经汽包给水泵 701J 加压到 11
0MPa 后进入锅炉给水预热盘管预热到 120~140℃后,进入高压汽包
高压汽包出来的饱和蒸汽温度为 319℃进入裂解炉冷蒸汽过热盘管过热后,由蒸汽减温器注入锅炉给水,再经热蒸汽过热盘管加热到 515℃后进入超高压蒸汽总管
具体见附件1