动力厂关于节能降耗的具体措施2013年钢铁行业陷入极度深寒,上半年动力厂在节能降耗方面主要作了以下工作:1、发电上继续坚持追效控害、千方百计抢发多发的思路,在如何提高锅炉热效率、汽轮机组效率上做足文章下狠功夫
截止5月底,累计发电22108万KWh,同比累计多发电3895万KWh,累计外购电21649万KWh,同比累计减少外购电5914万KWh
2、氧氮供用上严格执行产氧与需氧相结合、气氧与液氧相结合,及时调节负荷、工况,调整压缩设备结构,探索分子筛加热再生优化操作
16000机组日用电量由32
8万KWh降至5月份31
05万KWh
3、严格自来水用水规范,从五月份开始对全厂存在的用水严重浪费问题进行了彻底整治:①
将自来水当循环水使用;②私搭乱接偷用自来水;③
可用公司内软水循环冷却用自来水;④
自来水冲洗厕所、车辆等违规行为
下半年动力厂要求各作业区“打破常规”,彻查彻思目前节能降耗的已全额可能,一个一个岗位、一台一台设备地毯式清理,确定了如下节能降耗方案
一、供电系统:1
全面模排现行供电系统运行模式,通过改造大容量变压器、改变供电系统运行方式,退出部分变压器全力降低变压器电能损耗,杜绝大马拉小车现象;经分析每月可节约基本容量电费100万元,退出变压器共计7台,可减少电耗85200kWh/月,节约电费5
Ⅱ站150000kWA变压器改造目前运行模式改造方案经济效益目前冷钢整个供电系统用电最大的负荷在123000KW左右;自发电负荷在5
9万KW左右,外购负荷65000KW(其中锑钢线负荷在42000–59000KW,浪钢线负荷在6000-23000KW)
15万KVA变压器最大负荷在6万KW
建议15万KVA变压器更换为10万KVA变压器
每月节约基本电费100万元
制氧1#万、2#万机组变压器退出运行目前运行模式改造方案经济效益1