开工、停工修改制度 开停工总结 2012 年 3 月 25 日,随着渣油加氢装置 b 列反应降温降量的进行,渣油加氢装置 b 列停工的正式进行了,而作为一名刚从学校出来的新学员,我有幸参加了此次停工
在停工期间我学到了很多在学校无法学到的东西
一个比喻可以说明一切,我们在学校学习知识就像在学习打球,理论永远是苍白无力的,而我们在工作中实际去做并且思考就像是在练习打球,不管打得怎么样,其实你一直在进步
下面我就具体而又浅泛的谈一下此次开停工的主要步奏
一:停工 1
反应降温降量,停新鲜进料
降温至 370℃,引 vgo 置换反应系统渣油,之后待渣油置换达到要求后改为 b 列长循环,反应部分继续降温至 240℃
3:降温到 240℃后,改 b 列循环流程,注成膜剂,反应部分继续降温至 140℃
4:降温至 140℃,停反应进料泵 p-102b,系统进行赶油
停新氢压缩机,关 p-104 胺液至 b 列阀门及 b 列注水,继续维持循环机运转,反应部分降温继续赶油
继续维持循环机运转,反应部分开始降压,停反应加热炉,之后引氮气置换反应系统
系统置换后维持微正压,确认隔离流程,准备反应器卸剂
二:开工 1
引氮气置换系统并用氮气进行 2mpa 跟 4mpa 氮气气密
催化剂氮气干燥
催化剂预硫化
以上便是此次开停工的主要步奏,其实开停工的步奏也许都差不多,但是每一次开停工的不同之处在于根据催化剂的不同而进行一系列的不同措施
对于我而言,此次开停工收获的不仅是对单元渣油加氢装置流程的熟悉,更为重要的是让我知道对于将来学习的方法
也许有人会说对于我们操作工而言,仅仅需要熟练知晓单元装置流程及日常基本操作便可以了,但是通过此次开停,我觉得我们要做的远不止这些,因为我们从事的工作决定了我们的学习必须是终身的