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中和循环法治理硫酸生产废水【学员问题】中和循环法治理硫酸生产废水?【解答】中和循环法治理硫酸生产废水某磷化公司年产2 万余吨硫酸的硫酸车间,系采取投资较少,工艺较简单的沸腾焙烧,文、泡、文水洗净化,一转一吸工艺流程的小型硫酸生产装置,由于该工艺流程中净化工段为水洗流程,故在硫酸生产过程中产生大量带矿尘的含酸废水,排放至河道中,不仅淤塞航道,而且也严重污染了水质。属于淮河流域污染企业,环保部分下达限期治理通知后,该公司经过科研部分论证,经筛选采用中和、循环法治理硫酸生产废水,取得了明显效果。1、处理前废水排放量及污染分析硫酸车间排放的废水经检测,其废水排放量为35~50m3/h,其中排出矿尘约350~450kg/h ,SO2约 4~7kg/h ,SO3约 30~60kg/h ,含砷量因矿种而异,检测也严重超标,排放废水的温度在45℃左右, pH值约 1.5 ,总酸度为 2.06 ,悬浮物 1538 为 mg/L. 2、硫酸车间净化工段工艺操纵原理来自沸腾焙烧炉约850℃的高温含尘气体经2 级除尘及冷却降温后,炉气温度仍高达350℃左右,仍还有少量渣尘,为满足工艺要求,需对此高温含尘气体进行洗涤冷却,净化工段承担洗涤冷却的设备计3 台,即第一文丘里洗涤器、泡沫塔、第二文丘里洗涤器。高温含尘气体首先进进第一文丘里洗涤器,经与该设备送进的大量冷却水接触换热后,气体温度降至50~60℃,同时第一文丘里洗涤器也除掉尽大部分气体含尘,由此产生约10~15m3/h 的废水,经第一文丘里冷却除尘后的气体再进泡沫塔,泡沫塔的主要作用是进一步降温将原始SO3酸雾的颗粒变大,气体经泡沫塔处理后,温度降至30~40℃,并同时产生约 18~25m3/h 的废水。经泡沫塔处理后的气体, 此时温度及含尘量已大为降低,温度约 30~40℃,含尘量仅为原来的3%~5%,但气体所含的SO3量仍较大,故再进进第二文丘里洗涤器进行洗涤,以除净炉气中所含的SO3酸雾,由此产生 7~10m3/h废水。3、适度中和、循环使用处理废水工艺的原理如上所述,净化工段操纵的目的,是冷却降温、除尘及除往SO3酸雾,而要达到这一目的必须使用大量的冷却水。该工艺使用的冷却水在水质上却无特殊要求。因此,把净化工段排出的废水经中和沉淀,冷却降温后再返回净化工段循环使用,从理论、工艺要求上讲,应该是可行的。但是,假如完全中和掉水中的酸性,必将天生大量的硫酸钙、亚硫酸钙。而硫酸钙很轻易积聚在管道及设备上而引起管道设备堵塞。因此,采取适度中和的方法,使...

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