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生焦周期实施情况

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缩短生焦周期实施情况1 一、装置概况高桥分公司 140 万吨 / 年延迟焦化装置是在原50 万吨/ 年基础上进行扩能改造。由北京设计院担任主体设计,原高化公司设计院承担部分施工设计。装置于2002 年 9 月开工一次成功。设计以800 万吨 / 年常减压蒸馏装置的130 万吨 / 年减压渣油及丙烷脱沥青装置的10 万吨 / 年沥青混合油作为装置原料, 装置分为焦化反应及压缩柴油吸收二部分。主要产品去向: 干气去制氢装置作原料; 汽柴油混合出装置进加氢精制装置; 蜡油一部分直接进加氢裂化装置作原料,其余作催化原料;低硫石油焦直接出厂。二、装置运行情况近年来,随着高桥分公司炼油加工能力的提高,重油消化成为一大难题, 要提高重油加工量, 减少商品重油出厂数量, 从高桥分公司现有重油加工装置的情况来看,主要手段还应是提高延迟焦化装置的处理量。而从延迟焦化装置的实际运行情况来看,由于加工原油劣质化,焦化原料逐年变重,装置生焦率上升,焦炭塔空高降低,加上原设计焦炭塔空高比较卡边,装置处理量达不到4000 吨/天的设计能力,焦炭塔的容积成为装置加工劣质原料及提高装置处理能力的瓶颈。为了降低焦炭塔泡沫层高度, 充分利用焦炭塔有效高度, 从而达到提高焦化装置渣油加工量的目的。2004 年 10 月底消泡剂注入方式由原来的四通阀前24小时连续注入, 改为焦炭塔顶间断注入, 注入时间为四通阀切换前5 个小时+切换后 1 小时,消泡剂注入总量不变, 消泡效果略有提高, 泡沫层平均高度略有下降。为了进一步提高焦炭塔容积率,我们开展了缩短生焦周期的技术攻关工作,改进延迟焦化装置的生产操作和管理模式,逐步缩短生焦周期。三、缩短生焦周期实施情况1、前期准备工作针对装置实际生产运行状况进行分析,制定了逐步缩短生焦周期方案,分两步实施,第一步先将生焦周期由24 小时改为 22 小时,第二步再由22 小时改至20 小时。为了确保缩短生焦周期方案更好的实施,从生产、安全等方面做了大量的准备工作,实施了一系列措施,具体如下:2 (1)24 小时生焦期间缩短后,焦炭塔切换及除焦等工作时间的不确定性,对焦炭塔 10 米、46 米以及装焦、溜槽处共增设20 个照明灯,方便除焦操作人员及维修人员夜间的操作。(2)焦炭塔 10 米平台增设逃生通道, 以保证装卸底盖操作人员的人身安全。(3)对焦炭塔风动水龙及配重进行更换,以防范于未然(04 年 11 月份 2#塔风动水龙曾经发生故...

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