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严防氢爆炸事故发生

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严格防范氢爆炸事故的发生2025-05-25T13:26,某电厂 806 号机组(12 MW)大修,关闭了发电机供氢门,对发电机进行了排氢。检测、修理人员在供氢门后打一胶皮闸垫,对氢系统进行"隔离",准备焊接发电机下部供氢门后氢管道。测量动火点周围含氢量合格之后,焊工开始焊接,第 1 次未打着火,第 2 次打火后只听得一声巨响,发电机下部发生爆炸,造成现场 6人不同程度受伤,发电机损坏严重,机房玻璃全部破裂。30 年前"事故报告"中的责任分析为:在断绝氢管路加垫中,施工人员对规程不熟悉,技术员思想麻痹,违反安全措施,未发现胶皮垫中有一小孔,小孔漏氢而造成。可历史有时候会惊人相似。2025-05-10,某发电厂 2 号机组(600 MW)小修。14:10 左右,工作负责人带领 3 名作业人员相继进入发电机端部准备进行作业,2 人已经进入发电机励磁侧端部,当另一名作业人员头部和上半身刚进入发电机励磁侧端部入孔门时,发生励磁侧局部气体爆燃,造成 1 人死亡、2 人受伤的人身伤亡事故。事故调查小组调查分析认为,事故的直接原因是由于供氢系统阀门年久失修出现漏氢,氢气漏到发电机内部积累到爆炸浓度,引发爆炸。"事故报告书"认为:(1) 发电机供氢系统从投产至今未进行过彻底检测、修理。供氢系统阀门因年久失修出现渗漏,氢气漏到发电机内部渐渐积累,直至达到爆炸浓度,是事故的发生的直接原因。(2) 该机组投产以来,发电机作业始终实行阀门隔离措施,没有实行氢系统加装隔离堵板的措施,从而使渗漏氢气进入发电机内部,严重违反安全工作规程。(3) 运转操作不用操作卡、不做记录,没有严格执行操作票制度;发电机排氢后关键的隔离阀门没有挂警示牌,安全措施不全;供氢系统存在的阀门缺陷处理不及时,设备管理存在漏洞;现场机组检测、修理规程不能满足供氢系统作业安全和质量要求。上述两起氢爆炸事故虽然发生在不同年代、不同容量的发电机组,且发电机组均已进行气体置换,看是偶然,其实是必定,因为有关人员均违反了《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第 444 条"储氢设备'包括管道系统'和发电机氢冷系统进行检测、修理前,必须将检测、修理部分与相连的部分隔断,加装严密的堵板,并将氢气置换为空气,根据第 443 条规定办理手续后,方可进行工作"的有关规定,没有将检测、修理部分与相连的部分隔断,并加装堵板,结果让氢气"钻了空子",以至发生事故,造成重大损失。

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