电机软启动器的故障分析及优化方案范文摘要:在工业生产中,电动机是一种常用的电气设备,其中电动机的功率有大有小,而电机软启动器是一种新型的启动设备,可以有效的控制电动器启动时的电流大小
文章通过对两个电机软启动器出现的故障为例,分析故障的原因,提出相应的优化方案,降低电机软启动器的故障,保证电机软启动器的长久运行
关键词:故障;电机软启动器;分析;优化1 电机软启动器故障事例一1
1 故障的发生一台 185kW 电动机的突然出现自行运转启动,但是当时操作工并未进行启动操作,且现场按停止按钮也无法停下设备,检查 PLC 的远程控制也未发出启动命令,通过检查之后,排除了外部因素导致的突然启动
将设备断电后,然后使用万用表对软启动进行检测,用万用表检测软启动器的模块或可控硅是否击穿,及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在 20-30 欧左右),发现软启动器的 A 相和 B 相晶闸管导通,因设计图中软启动上侧未设计主接触器,而是断路器直接连接软启动器电源侧,在软启两相晶闸管击穿后现场电机带两相电缺相运行,险些造成人员及设备损坏
2 解决措施该设备为破裂机,属于重载设备,且根据记录显示,这个设备在短时间内有多次启停记录,而软启动可控硅属于电子产品,易损坏,造成软启动可控硅损坏的原因有电机在起动时,过电流将软起动器击穿、起动频繁,高温将可控硅损坏,滤波板损坏(更换损坏元件)输入缺相等
而该设备的频繁启停导致软启动器可控硅过热损坏
通过这一系列的推断和分析后,经过更换电机软启动器之后,电机设备可以正常的启动和运行,确定了故障的原因正是上述因素造成的{1}
2 电机软启动器故障事例二2
1 故障的出现在进行企业生产的时候,操作人员在控制室发现某一监测电机运行的电流表并没有显示电流,因此就到现场进行检查,发现这一台电机并没有工作,然后按下开启按钮后,电机依旧没有运行