尾部烟道积灰的原因及防范措施近一段时间,我厂三台炉由于尾部烟道积灰(尤其是引风机入口烟道)造成吸风严重不足,导致限负荷的不安全情况(严重时全厂限负荷 20MW)严重影响我厂的发电任务
根据#1、2 炉停炉后的堵灰情况及对除尘器运转情况的分析,堵灰有以下几种原因:1、煤种的原因,最近几个月我厂燃用伊盟精煤比较多,该煤种属于易结焦的煤种,其煤灰的焦结性强,粘结性大,在烟道内容易粘结
2、除尘器运转情况不良
通过对#1 炉除尘器喉部喷嘴的试验,发现水压在 0
35Mpa 时,有 50%的喷嘴由于结构和安装的原因,达不到良好的雾化状态,水量较大,导致烟气的带水量较大(从实际堵灰的情况看灰的湿度较大)造成除尘器出口积灰
(前段时间喉部的供水压力 0
6Mpa,使烟气带水更加严重)
所以,喉部喷嘴的雾化不良和水量过大也是造成积灰的重要原因
捕滴器有 10%左右建立不了良好的水膜,一定程度上也影响除尘器的效率,对积灰也有影响
3、连续长时间的满负荷运转,造成吸风量的不足,使烟气流速降低加剧了积灰的形成
4、烟囱的出力不足,造成吸风机出口阻力增大,导致烟气流速降低,形成积灰
实行的措施:从目前的运转情况看,重点应实行以下措施:1、严格控制除尘器喉部喷嘴的供水压力,并保证压力稳定
根据停炉后的试验情况,维持喉部喷嘴供水压力 0
35MPa 比较合适,压力过高水量增大,烟气的带水量会增加,容易形成积灰
2、调整好捕滴器水封槽内的水位,建立良好的水封,使捕滴器运转正常,发现缺陷要及时联系处理
3、定期对捕滴器的水封槽进行清理,防止杂物将进水孔堵塞,造成水膜破坏影响除尘效率
对于#3 炉的捕滴器进水管要常常检查,发现不过水应当立即疏通,以保证建立良好的水膜
4、有条件时更换喉部喷嘴,以达到良好的雾化效果,减少烟气带水