一、背景我公司两台330MW供热机组于2009年投产,2010年开始供热,供热面积200万平米,热水循环量约2000t/h
2011年开始对市区供热,供热总面积1300万平米,供热管网的总循环水量10000t/h,补充水水源为生水
为防止热力系统的腐蚀和结垢,在水侧采取添加缓蚀阻垢剂、注重停运期保护、启动前酌情溶垢清洗等措施
但汽侧没有采取处理措施,疏水直接回给水系统
2012年初,#1A热网加热器换热效率开始下降,温升较其他加热器相差近20℃,已经严重影响供热质量
期间该加热器曾发生3次泄漏,堵塞4根换热管
因汽侧进汽端无法观察管束外表面情况,仅根据现象怀疑与泄漏产生的水垢以及铁垢有关
二、清洗范围根据电科院流量测定试验,两台加热器水侧流量基本平衡,汽侧流量偏差较大,经2013年1月8日专题会讨论,在排除其他因素的前提下,暂按照结垢情况进行处理,并由汽机和化学专业研究化学药剂溶垢方案
本次清洗范围#1-A热网器汽侧水室
三、化学清洗条件的确定1、根据加热器的运行特性及该加热器曾发生的泄漏故障,垢的主要成份主要是钙镁和铁的化合物
我公司针对凝汽器的结垢,曾采用复合有机酸清洗方法,有成功的应用经验
清洗液最大浓度宜控制在8%以内(商品浓度)
2、本次清洗的主要方式为浸泡,并通过外置加药泵(5m3/h)进行少量的循环扰动
3、清洗温度应<65℃
四、化学清洗系统的设计和安装1、加热器疏水放水门后(DN50mm),增加三通和阀门至清洗药液箱,筒体内药液可通过此管道返回至药箱并进入下一个循环
2、加热器进气门后与筒体之间的观察孔,经外接短节后作为加热器的进药口,循环加药泵出口与之连接
3、临时管道必须采取固定措施,防止气流冲击产生的摆动
五、加酸方式为防止瞬间产生大量气体集中溢出,应确保加热器筒体内有足够的水容积,并应严格控制加药泵出口开度,首次投加的1
5吨药剂,应控制进药速度每