仓库库存差异分析原因及总结(7 页)Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。东莞市科隆威自动化设备有限公司DONGGUAN FOLUNGWIN AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD 仓库盘点数据差异分析及总结1:盘点总负责人:欧总 2:成员:财务温经理 方主管 ERP:谢主管 仓库:伍主管3:实盘人:仓库全体4:数据核对:ERP 部5:盘点日期:2025-12-25 至 2025-12-31 共 6 天。6:盘点范围:五金仓 配件仓及其他库存 9 区的全部存货。7:盘点方式:仓库人员先实物和卡帐核对后在填盘点表,表填完成后交于 ERP 部进行数差异的核对,找出差异并分析原因,推断盘点结果是否可以接受。8:盘点情况:下表格仓名盘点总项数有差异项数差异比例需调整项数五金仓44394419.935%369配件仓42572756.46%2329:配件仓所存在的差异共 275 项,以下是差异原因分析。 9.1:前次月盘点错误倒至这次盘点错误: 75 项 占总数比例: 27.3%,原因分析:由于我们这里的盘点表是没有系统数的,在盘点时不能当时就能核对数量,是仓管员先实物和卡对好以后在填盘点表数量,这种盘点方式也有问题(也有部分是车间人员盘点的),在交于 ERP 部对系统数,也没有人来仓库进行相关数字核对,所以当工作量大以后有的工作效率就低了,加上部分人员没有多少责任心及责任感也缺乏数字观念 ,只想完成当时的工作任务,所以就造成在这个月这么大的盘点误差。整改措施:培训相关的业务知识增加仓管人员的数字观念,加强其责任心和责任感,改变相映的盘点方式,增加相关制度并实行帐 物 卡的相符率的绩效考核 (以后的盘点工作全由仓库人员完成)。9.2:发错料: 20 项 占总数比例: 7.3%。原因分析:仓管员发料时没有认真没有看清型号和物料编号,还有入库时物料编号都是错误的,所以在发料也造成相映的问题。 整改措施:针对此问题是发料人严重的思想问题,前期通过思想教肓以观后效,并纳入绩效考核,当然也有部份是 QC 贴错物料编号的也有,对于此问题还需 QC 部的配合与支持。9.3:找不到料: 33 项 占总数比例: 12%。 原因分析:有的物料是发走了,前期作业方式是先发料后补单,时间长了就忘记做帐了,当盘的时候才发现数还挂在上面而实物以发走。 整改措施:坚决实行现在的见单发料,个别特别情况可以实行写借条借料,但借料部门事后主动开单除帐,如哪个部门借料后没有主动处理,以后什么情况下都不会借料。 9.4:漏做帐:...