1.19 #1 机 1B 给煤机落煤管堵煤处理分析一、异常前机组运行方式: 2025 年 1 月 19 日 00 : 28 , 机 组 运 行 负 荷 500MW , 主 汽 压14.3MPa , 再 热 汽 压 2.05MPa , 主 给 水 流 量 1305t/h , 1B、1C,1E、1F 制粉系统运行,两台汽动给水泵运行,水煤比6.6,总煤量 200.5 t/h,总风量 1968 t/h,烟气含氧量 5.6%,主汽温 587.4℃,再热汽温 576℃,1B 磨煤机电流 60.7A,热一次风调门54%,冷一次风调门 40%,1B 磨出口风温 74.6℃,1B 给煤机煤量 54.3 t/h,频率 25.5Hz。二、事件经过及处理:2025 年 1 月 19 日 00:28,监盘发现 1B 磨煤机热一次风门调门逐渐关小,冷一次风调门逐渐开大,出口温度由 74℃逐渐升高,,磨煤机电流开始下降,1B 给煤机频率开始降低,初步推断为给煤机落煤管堵煤,将 1B 给煤机自动解手动,安排巡检就地检查 1B 给煤机运行状况。00:30,1B 磨煤机出口温度继续上涨,风门自动无法调节,迅速将热一次风门调门解手动关小至全关,冷一次风调门解手动逐渐开大至 100%,进行降温,磨出口风温最高 88℃后稳定。00:31 巡检就地回话 1B 给煤机落煤管已经堵满,立即将 1B 给煤机给煤量减至 25t/h,00:32 停运 1B 给煤机,00:33 停运 1B 磨煤机,通知工程部锅炉点检朱建勇处理缺陷。此时 CCS 将负荷维持在500MW,1B 制粉系统停运后,1C,1E、1F 磨煤机煤量同步增加,此时 1F 磨煤机电流由 67A 升至 79.2A,为防止 1F 磨煤机堵煤,00:39启动 1D 制粉系统,主汽压力 16.1MPa,滑压设定值为 14.3MPa,为防止当前主汽压与实际压力偏差大于 2MPa,CCS 自动切除,不利于参数调整,解除 AGC,解除 CCS,机组控制方式变为 TF 模式。01:02 通过控制上水量,维持水煤比稳定,手动调整减温水量,机组负荷稳定在 527MW,主汽压 15.96MPa,主汽温 587℃,再热汽压2.18MPa,再热汽温 579℃,各参数稳定,投入 CCS。01:12 通 过 燃 烧 调 整 , 机 组 负 荷 稳 定 在 501MW , 主 汽 压15.57MPa,主汽温 584℃,再热汽压 2.04MPa,再热汽温 576℃,各参数稳定,向网调申请,投入 AGC三、原因分析1、最近几天雨水偏多,导致上煤比较湿,并且当天上的煤之前喷过酸,煤的粘性比较大,落煤管壁容易粘煤。2、DCS 上无给煤机清扫链电机参数,远方无法跟进清扫链运行情况推断是否积煤。3、给煤...