冷轧板厂工作总结及明年工作计划****年,冷轧板厂按照年初制定的工作计划,抓好员工队伍建设,团结拼搏,勇于创新,取得产品产量、质量、品种钢创效的历史最好成绩。1-11月份,完成产量133万吨,较去年同期增产4万吨,一等品率98.38%,超目标0.5%,。品种钢产量88.3万吨,占比达61.29%,较****年55.31%提高了5.97个百分点,创效1.95亿元,吨钢成本较去年下降42.34元/吨。现将全年主要工作汇报如下:一、****年主要生产经营指标完成情况商品材产量:1-10月产材120.5万吨,预计到11月底可完成133万吨,较去年同期增产4万余吨。其中:冷硬卷33.83万吨,预计到11月份可完成37万吨,较去年同期增产2万余吨;冷轧板卷62.17万吨,预计到11月份可完成69万吨,与去年同期基本持平;镀锌卷24.53万吨,预计到11月份可完成27万吨,较去年同期增产2万余吨;一等品率:目标97.88%,实际98.38%;订单兑现率:1-10月订单兑现率达96.89%,比去年96.45%高0.44%,超额完成公司的目标值96%;1—11月品种钢创效:1.95亿元,预计全年可达2.34亿元。1—11月份吨钢成本较上年降低42.34元/吨。安全事故。实现轻伤及以上事故为零。二、****年工作回顾(一)生产组织管控更趋精益,产品产量创新高****年,市场形势进一步严峻,订单批量小、规格多、临时调整频繁等矛盾突出,给满负荷生产的连续性、稳定性造成很大影响。在这种情况下,我厂优化生产调度,实施调度会问题落实追责制度,严格生产事故管理,解决好大批量生产与小批量订单之间的排产矛盾,使生产组织紧凑高效。在酸轧生产线集中技术力量攻坚焊缝质量,规范员工标准化作业行为,在轧制厚度平均下降8.96%情况下,产量增加了3.2万吨达130万吨;精整生产线以解决罩式炉瓶颈制约为突破点,重点抓好罩第1页共7页式炉的设备管理和装出炉优化工作,装出炉时间较去年缩短了9分钟,装炉重量基本控制在90t/炉以上,1-11月精整线产量达71万吨,好于去年同期;镀锌生产线通过借鉴以往工作经验和对设备性能的分析,在充分论证的基础上,将机组轧制速度从去年108mpm提高到今年119mpm,小时产量由32.43吨/小时提高到34.63吨/小时,1月到11月生产成品24.9万吨(预计全年29万吨),创镀锌投产以来最好成绩。1-11月份全厂产量达132万吨,较去增加10%以上,订单兑现率96.89%,比去年96.45%高0.44%。(二)加强技术支撑作用,产品质量进步明显推进技术质量体系标准化建设,严格工艺纪律,实行厂、作业区、班组三级标准化巡检工作,员工标准化作业的意识显著提高,1-11月落实整改工艺违规问题889项。完成76个关键工序点过程质量控制指标体系的建立并实施spc分析管理,现场参数按规程和控制计划执行的情况明显改善。针对生产过程中出现的技术质量问题,组织人员立项攻关82项,先后解决高强钢屈服强度偏低、电工钢质量提升和增强产品防锈能力等问题,今年来,通过质量攻关,氧化色、厚差、斑迹锈迹、镀锌板表面质量等主要质量缺陷得到有效控制;实施好am行动计划,建立技术质量交流平台,打通厂内、外信息沟通渠道,及时将缺陷反馈给上道工序,降低公司和厂质量损失。1—11月,冷轧产品一等品率达98.83%,月产品性能降等及改判量平均控制在了1050吨以下。品种钢产量为88.3万吨,占比达61.29%,较****年55.31%提高了5.97个百分点,创效2.34亿元,标杆用户订单兑现率100%。(三)深入对标挖潜,经营指标进一步改善对影响生产经营的大指标,细化分解到每道工序,控制在公司计划值内的基础上向行业先进水平看齐,各项小指标以班组对标竞赛的形式,充分调动员工积极性予以完成。生产按成本最低、效率最高、质量最佳的原则组织。严格备件管理,执行月度计划集中审核,防止重复申报,大力推进设备国产化工作。多举措抓好能介管理与回收工作。通过磨削量优化和表面波探伤全面推行,轧辊管理质量进一步提高。第2页共7页与上年度相比,1-11月份成材率提高1.81%,达96.62%,生产事故时间下降12%,四项费用下降0.23元/吨,降低能介成本57.87万元,回收1.65亿元,比目标1.63亿元多创收120万元。酸轧和镀锌线辊耗与****年相比降幅达14%和25%,全厂考核成本降低0.61元/吨,降低成本64.72...