探讨对苯二甲酸装置精制单元污水二次回用一技术现状在未来的10年内,聚酯纤维、工程塑料、粉末涂覆树脂在中国市场将成为一个新消费增长点
它们的原料均来自于精对苯二甲酸(PTA)
FTA装置污水排放量很大,并且处理费用也相当昂贵
在PTA主流生产技术中,精制单元在生产工艺都需要使用大量脱离子水作为生产溶剂,脱离子水的单位耗量一般均在3~4t/tPTA
即一个年产量在25万t的精对苯二甲酸装置每年消耗的脱离子水总量均在100万t以上,再加上生产脱离子水的处理过程和污水处理过程中的水资源消耗,则该类装置水的消耗量远远超过100万t,是名副其实的污水大户
以洛阳石化22
5万tPTA生产装置的污水处理费用来看:2001年2100多万元、2002年1600多万元,其中还不包括产生这些污水所使用的脱离子费用
由此可见,降低外排污水量是PTA装置降本节能的关键
目前,精对苯二甲酸装置脱离子水的使用都采用一次性的使用方案,国内同类装置中还没有废水二次利用的先例
鉴于我国水资源匮乏的总体形势,针对精对苯二甲酸的生产工艺特点,开发工艺水二次利用技术,降低水资源消耗是节能降耗、降本增效、技术开发的一个重要发展方向
美国MOTT公司成功地研制出了一种利用金属粉末烧结的过滤装置,可有效回收外排污水中的PTA固体,有效地降低了污水处理难度,极大地节约了水资源
二技术分析2
1原工艺流程存在的缺陷在AMOCO公司的PTA生产工艺中,精制母液是经过离心机转鼓内外转速差来实现母液和PTA固体的分离,这必然导致母液携带一定的PTA颗粒进入母液系统,精制母液经过闪蒸冷却后,其中固含量达到0
5%,既造成浪费,同时又导致污水COD值增高
在原有工艺中采用母固回收系统,利用布质滤布对固体颗粒进行回收,并将回收的有机物颗粒重新打浆返回氧化配料系统,装置现在工艺条件可回收40%~50%的有机固体;而采用新型金属粉末烧结滤芯