深度调峰锅炉尾部二次燃烧的预防武钢自备电厂I期工程装机容量2×200MW
锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ-670/13
7-8型超高压自然循环固态排渣煤粉煤气混烧炉,高炉煤气火嘴共分2层,布置于燃烧器最下层,设计最大瓦斯掺烧量25万m3/h
近来,随着用电状况发生变化,很多机组进行了低负荷稳燃改造,加大调峰力度
2000年我厂分别对1,2号锅炉的下层A、B两层共8个火嘴进行了改造,火嘴内置有小油枪
改造的效果非常明显,在锅炉的启动初期就可以投粉,冷态启动用油由原来的60t降为不到30t
通过试验,机组在90MW负荷下可以稳定地燃烧
但是低负荷下煤粉燃烧的不完全产物会增多,这些产物进入锅炉尾部后,滋生了二次燃烧的条件,必须对此引起足够重视
1二次燃烧原因分析1
1不完全燃烧产物进入尾部烟道(1)锅炉冷态启动过程中,启动初期就投粉,由于炉膛的温度很低,煤粉、油的混合物燃烧很不充分,这样不完全燃烧的产物会带入尾部烟道,有少量会吸附在受热面上;(2)在锅炉低负荷稳燃阶段,深度调峰下煤粉的着火燃烧也不是很充分,不完全燃烧产物也会进入尾部烟道;(3)配风不合理也会导致火嘴的燃烧工况发生变化,使不完全燃烧产物增加
另外,一次风温设计为280℃,但由于火嘴容易烧坏,不得不将一次风温降低至250~260℃,一次风压提高至3
5kPa,这样一次风温偏低、一次风速偏高,导致煤粉燃烧不完全;(4)高炉瓦斯掺烧量大,致使飞灰含碳量升高
瓦斯大量掺烧时,与瓦斯火嘴相邻的煤粉火嘴处于贫氧状态,致使煤粉燃烧不完全
另外,我厂锅炉设计有3台引风机,掺烧瓦斯时考虑厂用电率及其他经济性原因,仅启动2台引风机运行,这样掺烧瓦斯量大时受送风机的出力限制,炉膛含氧量偏低,使不完全燃烧产物增多;(5)细粉分离器效率低,三次风带粉严重,致使大量未燃尽煤粉进入尾部烟道
2尾部烟道含氧量高(1)管式空气预热器漏,空