第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页一、兰州石化46万吨/年乙烯装置“9.8”生产事故2008年9月8日12时25分到14时38分,兰州石化公司烯烃事业部46万吨/年乙烯装置5台裂解炉因超高压蒸汽(SHS)管线发生泄漏相继停车,并造成汽油加氢装置、丁二烯装置、MTBE装置及聚烯烃事业部的高压聚乙烯等三套装置停车待料。(一)装置概况1、乙烯装置建设情况兰州石化年产70万吨乙烯改扩建工程是在原24万吨乙烯装置的基础上,新建了年产46万吨的乙烯装置。新建的乙烯装置采用美国KBR公司的专利技术,北京寰球工程公司完成详细设计,上海惠生工程公司为PC承包商,中油一建、中油六建、吉林化建等负责施工建设。2、工艺流程(1)乙烯装置主要流程乙烯装置原料经预处理后进入裂解炉,裂解炉产生超高压蒸汽作为裂解气压缩机驱动动力。裂解气依次进入急冷油和急冷水塔。急冷水塔出口裂解气进入裂解气压缩机1~3段,经加压后进入碱洗塔,碱洗后的裂解气进入高低压脱丙烷塔,塔釜的废碱液进入废碱处理单元,碳四以上的重组分进入脱丁烷塔。裂解气进入压缩机四段后,经加压进行脱砷及加氢反应器后,裂解气进入冷区分离出甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丙烷等组分。具体见附件1-1:乙烯装置主要流程简图。(2)裂解炉脱盐水及高压蒸汽流程由总管来的锅炉给水压力为0.5~0.6MPa,常温下经中间凝液换热器后,温度升高到70℃左右进入脱氧槽。经低压蒸汽气提脱氧,加入中和胺和脱氧剂后,脱氧水温度达到116,℃压力为0.1MPa,脱氧水经汽包给水泵701J加压到11.0MPa后进入锅炉给水预热盘管预热到120~140℃后,进入高压汽包。高压汽包出来的饱和蒸汽温度为319℃进入裂解炉冷蒸汽过热盘管过热后,由蒸汽减温器注入锅炉给水,再经热蒸汽过热盘管加热到515℃后进入超高压蒸汽总管。具体见附件1-2:裂解炉脱盐水及高压蒸汽流程示意图。(3)碱液线流程乙烯装置碱洗塔塔釜排出含有冷凝烃类的废碱液进入废碱分离罐,脱除废碱中的烃类物质后进入废碱液储罐,然后由废碱氧化气提泵抽出,进入废碱氧化汽提塔进行氧化反应,氧化后的废碱液第2页共6页第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共6页进入中和系统,和硫酸进行中和反应,到达要求的PH值后,污水排入化污系统。具体见附件1-3:脱盐水/废碱进料系统流程示意图。3、开车后生产运行情况乙烯装置从开车至今年9月初,实现了长周期平稳运行,技术经济指标稳步提高,今年1-8月累计乙烯收率32%,综合能耗705kgEo/t,创开工以来最好水平。但废碱处理单元自2007年4月26日开车以来,由于黄油堵塞和设备管线酸碱腐蚀泄漏等原因,一直处于间断开车状态。据统计,2007年该单元累计开车7个月,开停车18次;2008年累计开车32天,开停车8次。由于废碱处理单元频繁开停车,开车过程中需要水运,就在脱盐水进废碱液储罐802F管线倒淋与废碱液进料过滤器801L倒淋之间,临时接一条金属软管引入脱盐水,在水运结束转为碱运前拆除。(二)事故发生时间2008年9月8日12时(三)事故发生地点兰州石化分公司烯烃事业部46万吨/年乙烯装置裂解炉区超高压蒸汽(SHS)系统。(四)事故经过和现场处置情况1、停车经过9月8日8时30分,烯烃事业部46万吨/年乙烯装置化工三班接班,装置投油负荷180吨/小时,废碱处理单元停车水运,装置运行平稳。10时15分,根据乙烯装置调度会议安排,废碱单元组织开车,岗位操作人员董伦江接班长姬宏峰指令,将废碱单元流程由水运改为碱运,启动废碱储泵802J,开碱液阀。10时23分,脱氧槽中水的pH值由8.6突然增大到11.8。12时25分,2#裂解炉炉膛正压联锁停车(联锁值:12.25Pa,工艺控制指标:-12~-25Pa)。接到裂解炉停车的通知后,装置长崔某、孙某及马某等4名技术员立即赶到控制室组织查找停车原因。在查找原因的过程中,12时30分,3#裂解炉因高压蒸汽出口温度高联锁停车(联锁值569℃,工艺控制指标515±5℃)。14时到14时38分,5#、4#、1#裂解炉超高压蒸汽管线相继发生泄漏先后停车。5台裂解炉的开裂泄漏位置分别是:1#裂解炉减温器后直管段焊缝位置环向断裂,2#裂解炉过热段一根...