租合磨床液瓜系挽的改进议计张铁华’何存兴’最近我们成功地为一厂家改造了一台内外圆组合磨床的液压系统,不仅保证了加工的高质量、高效率,而且为厂家节约了十几万元的费用,得到了用户的好评
�原液压系统存在的问题这台磨床可以同时磨削内圆、外圆和圆弧轴肩,是一台高效率的组合机床
其工件的夹紧、回转、内孔外圆的磨削与测量、砂轮的修整及机构的补偿等均采用液压传动,涉及的执行元件、控制元件光电磁铁的数量很大,再加上磨床对动作的质量要求很高,因此,对液压系统的设计要求很高
原有的液压系统主要存在以下几个问题��故障发生频繁,无法进行正常工作
这是系统回路设计欠合理所致
∀液压控制元件采用控制板式连接,连接管道复杂,给维修带来困难
#油箱没有密封措施,油液污染严重,致使故障频繁
∀改进措施∀∃�磨头进给液压回路的改进为了提高磨削精度,磨头工进采用粗切磨削一精切磨削%光磨三种进给速度
光磨是为提高工件的几何精度,在进给速度为零的情况下进行的磨削
原有的外圆磨削进给液压回路如图�所示
光磨时,要求磨头没有前冲现象,而事实上没有达到此要求,磨头前冲破坏了磨削精度,使废品率增高
分析原因发现,当&得电切断∋的进油路时,�也为得电状态,使∋的右腔和油箱相通,其压力近似为零,这样一旦&存在压力油的泄漏,∋的左腔压力便不为零,使∋的活塞右移,导致磨头前冲
&的阀芯是圆柱型滑阀式结构,阀的进出口通路靠阀芯和阀孔的配合间隙密封,因而泄漏是难免的
口卜斗巨(厕(⋯)二图�改进前的外圆∃削进给液压回路∗片兰+口口冈,华中理工大学机一系副教授,&#,,−&湖北武汉�
&年第∀期圈∀改进后的外圆∃削进给液压回路针对以上问题,设计了图∀的改进方案,用一个三位四通阀/如图∀中�所示代替图�中的�、&两阀,使工进缸活塞两端压力平衡
内圆磨削的液压回路也作与上述相应的改造后,亦能进入最佳的工作状态
∀∃∀顺序动作撞制回路的选