水煤浆和粉煤气化变换事故案例1、德士古炉中变炉床层垮温事故经过与紧急处理:1997年10月11日7:58,某德士古气化的甲醇装置变换入口分离器F7101液位8分钟内从38mm猛涨到636mm,现场可听到管道水击声,虽经排放,液位仍居高不下,引起变换炉进水,催化剂床层温度下跌至其活性温度以下,操作人员通过HV7101阀将合成气放火炬一部分,但炉温仍快速下降
9:30进中变炉气量只有60000m3/h,HV7101开度35%,分离器液位仍未下降
系统生产不能维持,甲醇及CO系统被迫停车
甲醇停车后中变炉氮气循环升温
12日4:00,合成开车
12日18:35,CO压缩机开车
事故原因:从DCS调出的数据来看,当时德士古负荷无大的波动,合成气流量、压力较平稳,无明显变化,合成气带入中变炉的水应为液态水
而德士古1#洗涤塔液位于7:40开始由1110mm下降,8:05降至803mm,说明在这段时间内有带水现象,带水可能是由于洗涤塔顶部除沫器损坏或回水管堵塞
事故后果及损失:造成甲醇停车18
5小时,CO停车33小时
2、变换炉催化剂水淹事故事故经过:93年11月14日,某厂德士古气化炉投料成功,净化接气开车,煤气入炉后,操作人员发现煤气水分离器报警,立即通知巡检排放,继而发现一变炉温度下降较快,立即作出入工段放空的处理
调度通知气化切气,合成气火炬放空,洗涤塔液位指示稍高但没有高限报警
净化重新对变换系统升温后,接气生产
15日14:00再次发现煤汽水分离器报警,一变炉温度下降57℃
立即进行紧急停车,气化切断了文丘里灰水及洗涤塔塔盘给水,洗涤塔液位仍无下降趋势,判定洗涤塔液位计误指示,后计算机重新组态洗涤塔压差,靠压差值判断塔的液位维持系统运行
事故损失:造成净化预变和一变催化剂被淹,活性下降,系统阻力增加,被迫停车三天
事故原因:①洗涤塔玻璃板液位计被黑水污染,无法现场判断液位