xx厂房钢屋架施工QC成果2002年确保大跨度轻型钢屋架施工质量小组名称:xx港联工程QC小组单位名称:xx集团建设公司2002年11月20日2002年全国施工企业第十八次优秀质量管理小组代表会议资料xx厂房钢屋架施工QC成果2002年一、工程概况xx精密不锈钢薄板有限公司热轧生产线主厂房为刚架结构,主要实物工程量为钢结构制作安装1475吨,玻璃天窗制安2052M2,屋脊铺设996M,檐板铺设984M,天沟制安639M,屋面排风机安装60台等。钢结构由Q345和Q235板材和各类型钢组焊并采用高强度螺栓连接而成。主厂房钢屋架跨度分别为30M和21M,为连跨结构,沿1—26轴线长度为321M,沿01—013轴线宽度为111M,柱顶标高EL14.000。钢结构安装质量要求高,高空交叉作业多,施工难度大。其中大跨度钢屋架为30M、21M均为焊接工字型实腹梁,高强度螺栓连接,材料为Q345钢板δ8~25㎜,高强度螺栓为M30,共92榀,钢结构工程量大,施工工期短,因此,我们必须结合该工程的特点,严格按照图纸和规范要求编制施工方案,精心组织、精心施工,以确保“高速、优质、安全”的完成钢结构制安工程。二、选题理由(1)30M跨钢屋架制作安装难度大,质量不宜控制;(2)钢屋架的制作过程中容易产生各种质量问题,且直接影响到钢屋架的安装质量,从而影响整个工程质量;(3)2002年公司质量管理体系ISO9001:2000标准实施新的一年,为确保公司“遵纪守法、信守合同;工程优良、顾客满意;持续改进、追求卓越”的质量方针的贯彻实施;(4)为向业主提供满意的优质工程,取得良好信誉,确保本工程为市级优良工程,公司继续站稳南京周边市场,故选定“大跨度轻型钢屋架施工质量”为本次QC小组的课题。三、QC小组概况3.1基本情况xx厂房钢屋架施工QC成果2002年xx港联热轧厂房钢结构工程开工后,一分公司在公司质量监督管理部的指导下,于2002年6月15日成立了QC小组,并经公司质量管理部登记注册,(注册号:07-5-01-2001)针对本次活动课题确定QC小组类型为生产现场型。QC小组基本情况:QC小组由一分公司领导、工程技术人员、工段长和有经验的技术工人共7人组成,项目副经理担任QC小组组长,项目部经理任顾问。概况序号姓名年龄文化程度职务职称小组职务活动情况QC小组成立于2002年6月15日。结束时间2002年11月。注册号:07-5-01-20011xx38大专副经理工程师组长TQM教育平均接受50小时。本次活动出勤率100%。活动次数为12次。2xx34大专技术科长工程师组员3xx46中专技术员工程师组员4xx25中专质检员助工组员5xx44高中测量员技师组员6xx40高中队长技师组员7xx39大专项目经理工程师顾问3.2QC小组的活动要求3.2.1QC小组组织开展全面质量管理(TQM)的学习,小组成员接受再次教育,每人TQM受教育时间在50小时以上。3.2.2QC小组每十五天活动一次,小组成员均要参加每次活动,做好活动记录。3.2.3QC小组成员分工负责针对钢屋架制作安装中容易出现的不稳定因素按PDCA循环进行调查分析,制定对策措施,组织实xx厂房钢屋架施工QC成果2002年施,并进行检查与总结。3.3QC小组活动目标3.3.1确保钢屋架制作安装测点允许偏差项目的合格率达到95%。3.3.2保证21M、30M大跨度轻型钢屋架制作安装工作一次成功,并且高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数、焊缝检测、侧弯矢高、螺栓孔孔距检验一次合格。3.3.3确保21M、30M大跨度轻型钢屋架吊装在施工方案指导下一次吊装成功。四、PDCA循环4.1PDCA第一次循环4.1.16月15日至30日,我们对A、B轴线30M跨钢屋架制作安装的180点进行检测,对照标准及规范,其中不合格点有28点,合格率为84.44%。对质量缺陷数据搜集并整理如下:(见表1)表1钢屋架制作安装缺陷数据统计表序号项目允许偏差mm不合格次数不合格率%累计不合格率%1侧弯矢高超差L/2000且≤101035.7135.712翼缘板对腹板的垂直度超差H/100且≤372560.713腹板局部平面度5.0414.29754梁长度(L)±L2500且≤10310.7285.725螺栓孔孔距㎜同一组内任意两孔间距离≤500±1.027.1492.86xx厂房钢屋架施工QC成果2002年6螺栓孔孔距㎜相临两组的端孔间距离501~1200±2.013.5796.437安装焊缝坡口钝边±1.013.571008合计281004.1.2根据钢屋架制作安装缺...