永久阴极法铜电解生产工艺优化自 1978 年不锈钢阴极板应用于铜精炼,铜电解工业实现了跨越式发展
永久阴极法采用了更平直的不锈钢阴极,经过几十年工艺不断的改进,其经济技术指标明显优于传统的始极片法电解,所以被大部分新建铜电解项目所采用
在生产实践中各厂家均在持续优化铜精炼工艺,提升技术经济指标,降低生产成本
1 大冶有色 30 万 t 铜电解系统简介大冶有色是国有控股的大型铜冶炼企业,于 2012 年 10 月竣工投产的 30 万 t 铜加工清洁生产示范项目,采用不锈钢永久阴极法电解
电解系统 2014 年 6 月达产达标后,于 2015 年 8 月在英国金属交易所阴极铜注册成功
电解分为东西区两个独立的系统,每个系统拥有电解槽 512 个,配置硫酸铜、电积和硫酸镍系统,电解流程图见图 1
火法系统浇铸的阳极板经阳极机组整形铣耳后,用专用行车装槽
阴极到周期后,整槽起吊运至阴极剥片机组进行剥离作业,不锈钢阴极板返回电解槽,进人下一个周期
剥离的阴极铜堆码打包,残极经过残极机组洗涤后返回火法系统
换装作业人工用电解液冲洗电解槽底部阳极泥,用泥沙泵转人浓密机,再从底部输送到板框压滤机进行压滤,滤后液返回电解循环系统
抽取四分之一的循环电解液进行精密剥片过滤
每天外输一定体积的电解液通过硫酸铜、电积和硫酸镍系统进2、生产中出现的主要问题在电解过程中,阳极板中的脱模剂和石英砂沉人电解槽底部,然后被冲人地坑,因其比重较大,经常将地坑的搅拌桨淹没,影响正常生产,需要定期进行人工清坑作业
为达到阳极泥含水要求,滤饼要经过大约一个半小时的吹风
造成酸雾弥漫厂房,现场环境恶劣,经常发生阳极泥含水超标,2014 年平均含水高达 28
当同区两组(32 槽/组)同时洗槽作业,两台板框压缩机无法满足生产需求,现场无新设板框压滤机空间
未及时更换破损的过滤布,会发生“跑行净化
电解系统工艺参数