关于压缩机的各类事故股份老厂:一、2000年7月6日,尿素车间因吊装CO2压缩机缸体过程中出现脱扣,而发生坠落砸毁车厢底盘的事故。事故经过:2000年7月6日19:40分,尿素车间在吊装3#CO2压缩机4段缸体过程中,当离地3.7米高度时出现脱扣,当即坠落到运输此部件的货车车厢内,砸毁车厢底盘。原因分析:1、系绳人员没有按规定拴系牢固,一绳多用造成滑绳后脱扣是此事故原因。2、施工负责人在场负责吊装指挥,指挥方法有误未及时安排移走吊物下方车辆,对此事故负有指挥不当责任。纠正预防措施:1、吊装时严格执行吊装有关规定,坚决杜绝违章吊装现象。2、加强对吊装人员培训提高吊装水平。二、2000年12月5日,因桥架内着火,发生4台MD压缩机停车事故。事故经过:2000年12月5日10:50分左右,15#MD压缩机电缆在厂房外西侧桥架内着火,发现后因几台MD压缩机电缆同在一起,故将4台MD压缩机停车扑救抢修。原因分析:15#压缩机电缆在此处原来就有接头,本次故障是由此处引起,主要是:1、接头材料耐磨性差,直接在桥架内放置,桥架随管架振动造成外皮绝缘破坏,放电着火。2、接头质量不好。纠正预防措施:1、将损坏电缆重新制作接头后与其他电缆分开并用电缆皮包好。2、定期做试验,每月对桥架内、电缆沟内及隧道内电缆接头重点检查一次。三、2002年9月4日,压缩车间11#压缩机五段活塞杆连接螺纹处断裂,紧急停车。事故经过:2002年9月4日17:15,压缩车间11#压缩机五段突然有剧烈响声,操作工紧急停车处理,经查为五段活塞杆连接螺纹处断裂,十字头撞坏。造成直接损失9700元,间接损失1500元。原因分析:1、该活塞杆的螺纹加工有损伤或内在缺陷,因质量问题造成断裂。2、压缩机长时间运行,缸端下垂与中体的同心度差,或安装时活塞杆背帽过紧,受外力而造成断裂。3、压缩机超设计负荷运行,也有可能造成断裂。纠正预防措施:1、备件进厂必须带齐《材质化验单》、《探伤报告》、《合格证》等有关证明材料。2、安装前进行仔细的外观检查。3、设备检修时,要科学检修,尽量将所有能测量的数据进行测量,并记录在档。4、生产运行要将压缩机控制在不超设计负荷情况下运行。四、2005年2月11日,尿素车间2#尿素发生CO2压缩机冷却器堵塞事故,系统被迫减量,损失76500元。事故经过:2005年2月11日18:30,2#尿素4#CO2压缩机由于出口活门垫子漏,需倒至1#CO2压缩机,在倒车后由于4#CO2压缩机五段出口阀门内漏严重,导致合成液从CO2压缩机入口管线倒入4#CO2压缩机五段,通过五回一阀门进入一段入口管线,导致1#、2#、4#CO2压缩机各段冷却器堵塞,系统被迫减量,停车处理。原因分析:1、4#CO2压缩机五段出口阀门内漏严重。2、4#CO2压缩机五段出口止回阀不起作用。3、1#合成塔CO2入口止回阀不起作用。4、操作工对异常现象判断能力差,延误了处理时机。纠正预防措施:1、更换4#CO2压缩机五段出口阀并增加一个阀门。2、更换4#CO2压缩机五段出口止回阀。3、伺机对1#合成塔CO2入口止回阀进行检修或更换。4、加强操作工业务学习,提高事故判断及处理能力。五、2006年6月5日,净化I车间脱硫II系统10#静电除焦停车过程中,操作失误,在未开近路阀的情况下关闭出口阀,致使MD20压缩机一入负压报警停车。事故经过:2006年6月5日15:10左右,车间副主任安排脱硫II西区班长开启10#静电除焦近路阀,关闭10#静电除焦出入口阀门,停车检修。西区班长在操作过程中,未开近路阀就关闭了静电除焦出口阀,导致MD20压缩机一段入口负压报警被迫停车。原因分析:操作工粗心大意,工作责任心差,出现误操作。纠正预防措施:1、利用班前班后会等形式对职工加强教育,增强其责任心。2、在从系统中切除静电除焦时,安排专人监护风机出口压力及一段入口压力的变化。六、2006年11月25日上午,因压力高,MD45六段安全阀打开,高压气泄漏发生着火。事故经过:2006年11月25日上午10:40,压缩车间四台MD45压缩机在正常运行的情况下,21#和22#压缩机一楼设备之间发生爆炸着火,造成全厂停车。25日下午4:00公司本着对事故“四不放过”的原则,由公司经理主持,公司副经理等相关人员参加对事故进行调查分析。原因分析:...