科蓝公司 15 万吨焦油加工项目工艺方案(修改)一、工艺方案说明本项目属于科蓝公司搬迁项目,搬迁到金乡县后,由一套6 万吨的焦油加工装置改成15 万吨规模,原有的两个不锈钢焦化塔作为焦油加工装置的一、二段蒸发器
蒸馏、洗涤、工业萘三个工段都按15 万吨规模设计,精萘按一万吨规模考虑,即把原来民生煤化的一万吨精萘装置整体搬过去
在总图布置上,适当增加原料焦油和蒽油的贮量,已满足市场焦油价格的波动和蒽油出口的需要
蒸馏工段:采用原科蓝公司生产工艺, 把装置处理能力扩到15 万吨,发挥焦化塔的能力,生产原理与原工艺一样,只是在工艺路线上充分考虑了余热的利用
增加焦油/ 一蒽油换热器、焦油 / 三混油换热器,二段焦油∕沥青换热器,其它换热器采用列管式,这样在节能上能够降低生产成本;原料焦油槽设四个5000 方的立式槽放在油库,保证30 天左右的用量;设八个65 方的沥青高位槽(主要是为了利用原有的5 个 65 方的沥青高位槽),保证沥青温度能够降到200℃以下便于沥青冷却
洗涤工段:采用连续洗涤,三混贮槽按十天贮量考虑,设三个130方和四个 150 方的贮槽(含蒸馏工段);中性酚盐按六天贮量考虑,设三个 90 立方的贮槽;酚盐分解,可按烟道气分解和浓硫酸分解两步考虑
浓酸和浓碱都在洗涤工段设地下槽接受,减少油库占地面积
工业萘:由于我们有精萘装置,对工业萘纯度的要求不是太高,所以工业萘装置采用单炉单塔工艺,操作简单、能耗低
设备配置上增加原料∕萘油换热器、 原料∕洗油换热器, 充分利用工业萘和洗油的热量;设四个 200 立方的已洗槽,保证六天的检修时间;精萘:全部采用原来工艺设备整体搬迁,原料油库: 设四个 5000 立方的原料焦油, 两个 500 立方的混合焦油槽,外来焦油先经焦油卸车槽,打到混合焦油槽,然后再经三相超级离心机脱水脱渣后打到焦油原料大槽
产品油库,设置两个900